详细介绍
根据吸附(效率高)和催化燃烧(节能)两个基本原理设计,采用双气路连续工作,一个催化燃烧室,两个吸附床交替使用。
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为达到国家相关发展要求、合理利用水资源,对焦化废水进行深度处理并回用已经成为焦化企业亟待解决的问题。滤、纳滤技术在焦化废水深度处理中的应用中润煤化工有限公司为解决焦化废水深度处理及回用这个难题,经过试验研究,采用超滤-纳滤双膜工艺对焦化废水进行深度处理取得成功。经过实践应用,该工艺运行稳定,出水COD平均小于5mg/L,氨氮小于mg/L,对悬浮物、色度的去除率基本达到1%,系统出水达到工业循环冷却水补充水水质标准,可将其回用于循环水系统。1工艺流程焦化废水经:/O生物处理和混凝沉淀处理后,出水进入超滤-纳滤深度处理系统。混凝沉淀出水*入深度处理系统的调节池,经水质、水量调节后进入砂滤器进行过滤,过滤后的水进入中间水池,经泵提升后经过自清洗过滤器进入超滤设备,超滤设备产水进入超滤产水池,经泵提升同时投加还原剂、阻垢剂后进入保安过滤器,保安过滤器出水经高压泵增压后进入纳滤系统,经过纳滤处理系统处理后,出水水质达到工业循环冷却水水质标准。2出水水质用超滤-纳滤膜处理工艺对焦化废水进行深度处理,对废水中所含有机物、氨氮、Ca2+、Mg2+、硬度、色度等均有较好的去除效果,出水达到《污水再生利用工程设计规范》(GB5335—22)规定的工业循环冷却水水质标准。工艺主要进、出水水质指标详见表表2。系统长时间运行后对水质进行检测,超滤-纳滤膜处理系统出水有机物可小于5mg/L,氨氮可小于3mg/L,色度基本去除,其他指标均符合设计要求,表明系统实际运行出水满足《污水再生利用工程设计规范》(GB5335—22)规定的工业循环冷却水水质指标,见表3。
先将有机废气用活性炭吸附,当快达到饱和时停止吸附,然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来,使活性炭再生;脱附下来的有机物已被浓缩(浓度较原来提高几十倍),并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸汽排出。
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”Degenhart列举了软件业务方面几个比较成功的新功能,他说:“随着数据的快速传输,我们不断为商用车辆和租赁车辆完善我们的服务。我们的数字解决方案包括远程记录汽车数据。,我们可以监测轮胎的情况。此外,我们正在尝试将智能变为汽车钥匙。”大陆集团对软件开发人员的需求量也非常大。目前,大陆集团在范围内雇佣的工程师人数约为49,名,其中超过三分之一的人具有软件行业的背景。在大陆集团的软件研究院中,仅219年就有2,多名员工将接受专业培训。验部分1.1PTFE中空纤维膜的制备PTFE中空纤维膜制备工艺流程为:PTFE树脂+润滑剂混和熟化糊料挤出中空管脱脂拉伸烧结。通过调整挤出头尺寸(控制压缩比为35,见和表1)和拉伸阶段的拉伸比(18%和22%,见表1),制备出4种PTFE中空纤维膜,分别编号为P-P-P-P-4,内径均为.8mm,P-1和P-2外径为2.2mm,P-3和P-4外径为1.6mm。压缩比按式计算。压缩比=(d12-d22)/(d32-d42)。