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厂家提供热门的锅炉循环泵/循环增压泵/锅炉给水泵

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  • 公司名称河北天泉泵业有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地石家庄市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2016/9/20 9:42:36
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   河北天泉泵业有限公司是集设计制造渣浆泵、杂质泵于一体的专业厂家。主营产品:渣浆泵,泥浆泵,液下泵,抽沙泵,砂泵,沙泵,沙砾泵,泡沫泵,杂质泵,灰渣泵,抽砂泵,吸沙泵,吸砂泵,立式离心式渣浆泵,离心式渣浆泵,立式液下渣浆泵,液下渣浆泵,卧式渣浆泵,浆体输送泵,单级渣浆泵,抽砂泵配件,抽沙泵配件,吸沙泵配件,吸砂泵配件,入料泵,洗煤厂渣浆泵,选矿厂渣浆泵,治金厂渣浆泵,电厂渣浆泵,轻型渣浆泵,重型渣浆泵,高扬程渣浆泵,立式渣浆泵,液下渣浆泵,矿山耐磨渣浆泵,矿山用渣浆泵,高效耐磨渣浆泵,治金用渣浆泵,电厂用渣浆泵,煤炭用渣浆泵,电子渣浆泵,环保渣浆泵,高炉除渣泵,石油化工用渣浆泵,腐蚀性渣浆泵,磨蚀性渣浆泵,有色矿山渣奖泵,黑色矿山渣浆泵,化工用渣浆泵等等。 目前,天泉泵业主要产品有十几个系列,几百个品种,用户遍及选矿、冶金、煤炭、电力、化工、建材、环保等行业。国内市场遍布全国各省市地区,并在天津设有直属分公司。在市场,2005年公司办理了自营进出口权,截止2014年,国外客户遍60多个国家和地区,海外代理商37个。专业的售前售后服务,*的产品质量为天泉泵业获得了国内外客户 *认可和广泛的赞誉。

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厂家提供热门的锅炉循环泵/循环增压泵/锅炉给水泵gc型锅炉给水多级泵(简称:gc锅炉给水泵), 系属卧式单吸多级分段式离心泵类产品,适用于锅炉循环水的输送及物理化学性质类似于水的液体之用
厂家提供热门的锅炉循环泵/循环增压泵/锅炉给水泵 产品信息

厂家提供热门的锅炉循环泵/循环增压泵/锅炉给水泵锅炉给水泵故障分析和排除:

 锅炉给水泵一般都带有调速装置,如液力联轴器等,作用是根据机组负荷的变化调整给水泵的流量,减少节流损失,从而节约能源。

  液力联轴器调速给水泵(以下简称液调泵)运行时,应能投入自动调节,以减少运行人员的操作,其调速范围应达到25%~*.但有些液调泵存在转速变化率大,从而引发流量大幅度波动,可能导致断轴事故的发生。

  某电厂给水泵由前置泵、主给水泵、液力联轴器及增速齿轮组成。前置泵由电动机主轴拖动,主给水泵由电动机通过增速齿轮、液力联轴器拖动。前置泵型号为QG50080,主给水泵型号为DG480180,液力联轴器型号为C046。

  1、厂家提供热门的锅炉循环泵/循环增压泵/锅炉给水泵故障情况

  该液调泵在一次检修后投运时,发现给水自动调节特性变差。投自动时,存在流量波动大,有时达到80t/h左右,严重影响机组的正常运行。为分析这一问题,把正常泵的控制系统切换至故障泵,出现相同的故障问题,由此基本上排除了热工控制方面的原因。

  2、给水泵液力联轴器的调节

  上世纪90年代,液力联轴器在国内得到了迅速发展,解决了定速给水泵的节流调节问题,有效地节约了厂用电。

  液力联轴器的调节是通过勺管调节涡轮的泄油量来调节给水泵的转速,从而达到调节流量的目的。流量Q变化与转速n成正比。

  根据泵的特性曲线,可以作出一条流量的相对值g与勺管的相对角位移L的曲线。

  g=G/Gmax(1)

  式中:G为泵的输出流量,t/h;Gmax为泵的zui大输出流量,t/h.

  μ=α/αmax(2)

  式中:A为勺管的角位移;Amax为勺管的zui大角位移。

  K=dg/dμ=αmax/Gmax·dG/dα(3)

  K为曲线的斜率,即为放大系数或调节特性系数。

  在理想状态下K=1,即倾角为45b,液力联轴器在转速调整过程中,流量变化平稳,不会引起调节量与流量之间的不匹配。

  K《1时,流量变化迟缓,不利于跟踪负荷调整的需要。

  K》1时,流量变化过快,易引起流量上下大幅度波动,导致汽包水位不稳,水泵调节频繁,可能造成泵轴断裂。

  3、液调泵的性能试验

  为查找故障原因,对该泵进行了特性试验,采用常规试验方法。试验前校核了相关表计。

  试验时,各工况负荷见表1.通过液调泵提升压力后的给水尽可能通过流量孔板,以减少试验误差。各减温水尽量少用,并给予相应修正。在此基础上抄录相关数据。

  4、故障分析

  试验时,手动操作勺管,流量没有波动,电流稳定,平衡压力正常,说明泵轴不存在窜动现象。电动机工作正常,液力联轴器在各负荷点能正常运行。根据负荷调节的需要,每当操作手操器时,流量都发生了很大的变化,要控制在要求流量下,比较困难。勺管行程从61mm变化到71mm时,流量从284t/h变化到430t/h.从图1看出,整个调速系统的线性较好但是曲线较陡,开度每变化1%,流量变化11.23t/h给水泵流量的大小,决定于给水泵的转速。泵轴安装于液力联轴器的涡轮上,而涡轮的转速决定于勺管的回油量。如果单位行程内的回油变化量过大,将严重影响给水泵流量的稳定。为此,应减小勺管回油量的变化率。

  4.1放大系数K

  勺管的zui大行程为110mm,zui大流量为440t/h根据表1,流量从284t/h变化到430t/h,行程从61mm变化到71mm.

  K=dg/dμ=αmax/Gmax·dG/dα=(110/440)·[(430-284)/(71-61)]=3.65

  则曲线的倾角为74.7b,说明曲线较陡,这是引起液力联轴器调速性能不稳的主要原因。要改善液力联轴器调节性能,就要解决好勺管回油量的变化量,使得在相同开度变化量的条件下,回油量减小。

  4.2凸轮

  把拆除的老凸轮重新安装,投运后,发现对液力联轴器调节性能的改善作用不明显。为此,在加上凸轮同时,改变凸轮型线,使之适应负荷调节的需要。即在50%负荷以下,使凸轮型线较陡;在负荷经常调节的区间,凸轮型线较为平坦;其余负荷区间的型线也较陡。

  4.3减小齿条与齿轮传动比

  液力联轴器调节时,凸轮带动齿条上下运动,齿条再带动齿轮,齿轮继而带动扇形齿轮,从而引起勺管开度的变化,调节给水流量。勺管的调节是通过扇形齿轮转动来带动的,齿条传动与扇形齿轮同轴的齿轮。减小齿条与齿轮传动比,即增大齿轮直径,延长齿条长度,保证勺管的开足与关严。减小了齿条与齿轮传动比,即同样行程的凸轮,扇形齿轮的开度变小,勺管的回油调节量变小,从而减小了给水流量的波动。

  5、处理方式及结果

  根据以上分析,采取了相应的措施。首先考虑增加凸轮,如果增加凸轮无效,则考虑采用电脑调节等措施。增加凸轮的难度相对较小,易于实现,并对凸轮的型线进行了改进。根据机组正常运行的负荷区间,考虑在50%负荷以下,凸轮的型线较陡;在50%~*负荷下,相应的型线较为平坦。在低负荷时或开机过程中,由于需要开启给水泵再循环阀,水泵也可以维持较高的流量。增加凸轮并改进型线后的流量及相关参数见表2.

  恢复原凸轮后对勺管本身无多大影响,勺管行程在(60~70)mm处,斜率仍为3.45.根据表2,通过凸轮型线改进后,整个调速系统(包括手操器)的斜率为100/440·[(416-274)/(71-48)]=1.4,倾角为540,倾角大幅度降低,基本满足了负荷调节的需要,如图3所示。机组通过上述改造后运行正常。

锅炉给水泵的保养:

锅炉给水泵是关系到锅炉系统安全稳定运行的关键,是利用现代自动控制技术设计与组建的锅炉自动液位调节系统的重要组成部分。现代大型锅炉的给水泵系统由多台给水泵组成,由两到三台启动给水泵为主,一台或两台电动给水泵作为备用或辅助。这样的给水泵配置有利于给水泵主机系统出现故障或不能满足锅炉运行需求时,启动备用给水泵系统补充不足,避免由于给水泵故障造成的锅炉停机。常见锅炉给水泵故障主要集中在润滑油系统、避风系统、调速系统、辅助电机过热以及流量不足等几方面。通过科学的分析与故障原因的查找时排除和解决锅炉给水泵故障的基础,只有针对故障成因进行排除才能避免同类型故障的再次出现。以下就不同故障类型的成因、排除等进行论述。
日常维护
现代锅炉给水泵的日常养护必须以故障预防为目的,建立科学的养护体系与制度,以指导给水泵的日常养护工作。建立给水泵零部件故障及更换记录,详细掌握各部件损坏时间,以便于后期在零部件到使用寿命前及时更换,避免零部件(例如:轴承等)损坏后发现不及时对机组造成损坏。另外,还要加强给水泵润滑系统的保养,经常性检查润滑油量,及时对部件进行润滑,避免“干磨”等情况的发生。润滑油的添加前要注意检查油质与添加口的清洁度,避免添加过程带入杂质损坏轴承。在养护中还要注意对给水泵系统管路的检查与保养,及时对泄露处进行堵漏,管路外侧防锈涂层要经常进行检查,对涂层剥落处及时进行喷涂,以此确保管路的防腐蚀性。养护中还需要注意对给水泵水源处理系统的检查与保养。


维护方法
电动机过热 造成电动机过热的原因主要是由于电压偏高或偏低、传动不畅、通风系统故障或机组故障造成电动机过热。电动机过热严重时会造成绝缘烧坏、转子断条等情况发生。因此,在发现电动机过热时应采用气动其他动力方式,进行停机检修。电压原因造成的电动机过热应对电动机供电系统进行检查,通过恢复稳定供电解决锅炉给水泵电动机过热故障。另外传动不畅也会造成电动机过热,由于电动机与给水泵间的传动不畅造成电动机负载过大,出现小马拉大车的现象,电动机过载是温度升高。此种情况必须及时进行检修,造成机组故障。对电动机与给水泵的传统系统进行*排查,常见的传统不畅主要由于传动系统转动轴承缺油、轴承损坏等造成。找出故障所在点进行更换或润滑即可。由于同分系统故障引起电动机过热时zui为常见故障之一,其主要是由于风扇损坏、通风孔道堵塞、轴承磨损等原因使得通风系统不能完成所应承担的工作,造成电动机过热,严重的还将烧毁线圈。此种情况必须逐项排查,找出故障原因,通畅通风孔道、修补风扇、更换轴承即可解决故障。
泵体过热 常见的原因是由于轴承损坏造成摩擦所致,或者是由于润滑系统缺油、油质不好造成。因此在发现给水泵泵体过热后应首先检查润滑系统是否缺油或润滑油含有杂质等,其次排查轴承是否损坏。对于刚刚经过检修的泵体出现过热还应检查滚动轴承或托架盖是否间隙过小。经过上述检查后泵体仍然出现发热应检查泵轴是否弯曲或两轴不同心、同时检查叶轮平衡,调整泵轴或调整两轴同心度,清除叶轮平衡孔,以此保证泵轴与叶轮的转动平衡,排除故障。
流量不足 锅炉给水泵流量的主要原因主要有泵叶损坏、管路堵塞或泄露造成。对于采用皮带传动的给水泵还要考虑是否由于皮带打滑造成转速偏低引起流量不足。排查皮带后检查管路,堵塞泄露处流量仍然不足应考虑是否出现叶轮损坏。检查叶轮并对轴承等部位进行润滑,避免由于轴承润滑不畅或损坏造成转速不足引起流量不足。
震动过大 造成之一故障的原因一方面是由于润滑缺油或润滑油含有杂质造成,应一方面机组的震动也会造成轴承系统故障的增多。水泵系统的震动过大会对整个机组的安全产生重要的影响,严重危害机组安全稳定的运行,而且过大的震动对机组、机组基础等都有着重要的影响。在出现机组过大震动的原因主要是由于泵轴或电动机转子轴杆变形、轴承损坏以及底座固定螺栓松动等。出现机组振动过大后,应首先检查固定底座螺栓是否牢固,其次查看轴承部位是否出现过热转动不畅等情况。如过线上述情况则可确定引起振动过大的是轴承损坏造成。排除其他原因后机组振动依旧,则可以认为是泵轴或电动机转子轴杆变形引起振动过大。泵轴或电动机转子轴杆变形多为临时性形变,是由于机组轴承部分损坏造成局部过热造成的变形。可停机后温度均衡变形即可消失。
保养
因此,锅炉的维护与管理部门必须重视锅炉给水泵系统的养护与管理,以故障预防为目的科学的进行养护,及时跟换使用寿命到期的零部件,避免零部件损坏后对机组造成更大的损坏。建立水泵系统养护记录,根据锅炉运行情况以及记录科学的分析,确定更换时间,以此保障给水泵系统的稳定运行。这就需要维护部门要加强专业技术人员的培养,要求专业技术人才不仅具有较高的锅炉给水泵专业知识与技能,还要具有现代设备管理理念与方法。科学的管理和专业的技能才能确保锅炉安全稳定的运行。

 

1、水温不超过110℃。性能特点是:gc型锅炉给水多级泵(简称:gc锅炉给水泵), 系属卧式单吸多级分段式离心泵类产品,适用于锅炉循环水的输送及物理化学性质类似于水的液体之用。gc锅炉给水泵具有小流量高扬程的特点,gc锅炉循环泵,特别适用远距离的输送。gc锅炉给水泵系列产品中,gc锅炉循环泵选型,11/2gc、21/2gc、4gc、四个型号当流量为6~45 m3/h时,总扬程可达46~287米。可输送110°c以下的纯净清水,被广泛应用于锅炉给水,工厂及城市给水之用。gc型锅炉给水多级泵
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