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1.5GC-5*7锅炉增压泵(图纸)

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具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称河北天泉泵业有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地石家庄市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2016/10/11 15:39:48
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   河北天泉泵业有限公司是集设计制造渣浆泵、杂质泵于一体的专业厂家。主营产品:渣浆泵,泥浆泵,液下泵,抽沙泵,砂泵,沙泵,沙砾泵,泡沫泵,杂质泵,灰渣泵,抽砂泵,吸沙泵,吸砂泵,立式离心式渣浆泵,离心式渣浆泵,立式液下渣浆泵,液下渣浆泵,卧式渣浆泵,浆体输送泵,单级渣浆泵,抽砂泵配件,抽沙泵配件,吸沙泵配件,吸砂泵配件,入料泵,洗煤厂渣浆泵,选矿厂渣浆泵,治金厂渣浆泵,电厂渣浆泵,轻型渣浆泵,重型渣浆泵,高扬程渣浆泵,立式渣浆泵,液下渣浆泵,矿山耐磨渣浆泵,矿山用渣浆泵,高效耐磨渣浆泵,治金用渣浆泵,电厂用渣浆泵,煤炭用渣浆泵,电子渣浆泵,环保渣浆泵,高炉除渣泵,石油化工用渣浆泵,腐蚀性渣浆泵,磨蚀性渣浆泵,有色矿山渣奖泵,黑色矿山渣浆泵,化工用渣浆泵等等。 目前,天泉泵业主要产品有十几个系列,几百个品种,用户遍及选矿、冶金、煤炭、电力、化工、建材、环保等行业。国内市场遍布全国各省市地区,并在天津设有直属分公司。在市场,2005年公司办理了自营进出口权,截止2014年,国外客户遍60多个国家和地区,海外代理商37个。专业的售前售后服务,*的产品质量为天泉泵业获得了国内外客户 *认可和广泛的赞誉。

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1.5GC-5*7锅炉增压泵(图纸)GC型泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。
1.5GC-5*7锅炉增压泵(图纸) 产品信息

1.5GC-5*7锅炉增压泵(图纸)锅炉给水泵的选择要求
    1.锅炉的给水设备要保证安全可靠地向锅炉供水,锅炉房应有备用给水设备,除属于1级电力负荷或有可靠电源的锅炉房,或者因停电而停止给水后不会造成事故的锅炉,都应有备用汽动给水设备
    2.给水泵的台数选择,应适应锅炉房负荷变化的要求,当任何一台给水泵停止运行时,其余给水泵的总流量,应满足所有运行锅炉在额定蒸发量时所需给水量的百分之110,对于不能并联运行的给水泵,当需要同时给水以满足上述给水量时,应装设两根给水母管,分别向不同的锅炉给水。
    3.采用电动给水泵为主要给水设备时,备用汽动给水泵的选择应符合下列要求:
    (1)停电后不能正常燃烧和供汽的锅炉,当停止给水有可能造成锅炉缺水事故时,备用的汽动给水泵的流量,应能满足所有运行锅炉在额定蒸发量时所需给水量的百分之40至百分至60。
    (2)停电后能正常燃烧和供汽的锅炉,备用汽动给水泵的流量应能满足供汽要求。
    4.额定蒸发量小于或等于2t/h、工作压力小于和等于0.85mpa的锅炉,其给水泵可用注水器代替。注水器宜但炉配置,并应和设置一台备用。
    5.工作压力小于和等于0.2mpa的锅炉,可用自来水直接向锅炉能进水,但必须有可靠的水源。自来水的压力必须高于锅炉工作压力0.1mpa以上。并且应在给水管道上装设止回阀。
    6.蒸发量大于4t/h的锅炉,应装置自动给水调节器,并且在司炉操作地点装有手动控制的给水装置。


 

1.5GC-5*7锅炉增压泵(图纸) 锅炉给水泵泵体为环段式轴向叠加多级泵,叶轮为单式闭式结构,两端支承为滚柱轴承,恒油位润滑,轴向负荷由设在泵出口侧的平衡盘作止推平衡。 5.泵的润滑,两端均采用油杯恒油位润滑,用循环水冷却轴承箱温度。 结构特点 3.隔板和叶轮间隔组装在主轴上,即装一级隔板和叶轮,再装下一级隔板和叶轮,出口末级隔板用端盖封住,螺栓紧固定位。 汽蚀是给水泵的zui大安全隐患,如果除氧水进入了给水泵,其温度将会超过常压下水的汽化温度。当给水泵入口压力过低时,给水就会发生汽化现象,并随之产生大量的气泡,而当这些气泡进入高压区后,由于受到压缩而迅速变形和溃灭,此现象的发生就会阻塞流道,导致局部冲击压力波动。巨大的动态冲击压力将使金属材料因疲劳侵蚀出现海绵或蜂窝状的破坏,造成泵体的汽蚀,同时致使给水产生压力波动。

锅炉给水泵的相关知识

    锅炉给水泵一般都带有调速装置,如液力联轴器等,作用是根据机组负荷的变化调整给水泵的流量,减少节流损失,从而节约能源。
    液力联轴器调速给水泵(以下简称液调泵)运行时,应能投入自动调节,以减少运行人员的操作,其调速范围应达到25%~*.但有些液调泵存在转速变化率大,从而引发流量大幅度波动,可能导致断轴事故的发生。
    某电厂给水泵由前置泵、主给水泵、液力联轴器及增速齿轮组成。前置泵由电动机主轴拖动,主给水泵由电动机通过增速齿轮、液力联轴器拖动。前置泵型号为QG50080,主给水泵型号为DG480180,液力联轴器型号为C046,联轴器调节
    1、故障情况
    该液调泵在一次检修后投运时,发现给水自动调节特性变差。投自动时,存在流量波动大,有时达到80t/h左右,严重影响机组的正常运行。为分析这一问题,把正常泵的控制系统切换至故障泵,出现相同的故障问题,由此基本上排除了热工控制方面的原因。


    2、给水泵液力联轴器的调节
    上世纪90年代,液力联轴器在国内得到了迅速发展,解决了定速给水泵的节流调节问题,有效地节约了厂用电。
    液力联轴器的调节是通过勺管调节涡轮的泄油量来调节给水泵的转速,从而达到调节流量的目的。流量Q变化与转速n成正比。
    根据泵的特性曲线,可以作出一条流量的相对值g与勺管的相对角位移L的曲线。
    g=G/Gmax(1)
    式中:G为泵的输出流量,t/h;Gmax为泵的zui大输出流量,t/h.
    μ=α/αmax(2)
    式中:A为勺管的角位移;Amax为勺管的zui大角位移。
    K=dg/dμ=αmax/Gmax·dG/dα(3)
    K为曲线的斜率,即为放大系数或调节特性系数。
    在理想状态下K=1,即倾角为45b,液力联轴器在转速调整过程中,流量变化平稳,不会引起调节量与流量之间的不匹配。
    K《1时,流量变化迟缓,不利于跟踪负荷调整的需要。
    K》1时,流量变化过快,易引起流量上下大幅度波动,导致汽包水位不稳,水泵调节频繁,可能造成泵轴断裂。
    3、液调泵的性能试验
    为查找故障原因,对该泵进行了特性试验,采用常规试验方法。试验前校核了相关表计。
    试验时,各工况负荷见表1.通过液调泵提升压力后的给水尽可能通过流量孔板,以减少试验误差。各减温水尽量少用,并给予相应修正。在此基础上抄录相关数据。
    4、故障分析
    试验时,手动操作勺管,流量没有波动,电流稳定,平衡压力正常,说明泵轴不存在窜动现象。电动机工作正常,液力联轴器在各负荷点能正常运行。根据负荷调节的需要,每当操作手操器时,流量都发生了很大的变化,要控制在要求流量下,比较困难。勺管行程从61mm变化到71mm时,流量从284t/h变化到430t/h.从图1看出,整个调速系统的线性较好但是曲线较陡,开度每变化1%,流量变化11.23t/h给水泵流量的大小,决定于给水泵的转速。泵轴安装于液力联轴器的涡轮上,而涡轮的转速决定于勺管的回油量。如果单位行程内的回油变化量过大,将严重影响给水泵流量的稳定。为此,应减小勺管回油量的变化率。
    4.1放大系数K
    勺管的zui大行程为110mm,zui大流量为440t/h根据表1,流量从284t/h变化到430t/h,行程从61mm变化到71mm.
    K=dg/dμ=αmax/Gmax·dG/dα=(110/440)·[(430-284)/(71-61)]=3.65
    则曲线的倾角为74.7b,说明曲线较陡,这是引起液力联轴器调速性能不稳的主要原因。要改善液力联轴器调节性能,就要解决好勺管回油量的变化量,使得在相同开度变化量的条件下,回油量减小。
    4.2凸轮
    把拆除的老凸轮重新安装,投运后,发现对液力联轴器调节性能的改善作用不明显。为此,在加上凸轮同时,改变凸轮型线,使之适应负荷调节的需要。即在50%负荷以下,使凸轮型线较陡;在负荷经常调节的区间,凸轮型线较为平坦;其余负荷区间的型线也较陡。
    4.3减小齿条与齿轮传动比
    液力联轴器调节时,凸轮带动齿条上下运动,齿条再带动齿轮,齿轮继而带动扇形齿轮,从而引起勺管开度的变化,调节给水流量。勺管的调节是通过扇形齿轮转动来带动的,齿条传动与扇形齿轮同轴的齿轮。减小齿条与齿轮传动比,即增大齿轮直径,延长齿条长度,保证勺管的开足与关严。减小了齿条与齿轮传动比,即同样行程的凸轮,扇形齿轮的开度变小,勺管的回油调节量变小,从而减小了给水流量的波动。
    5、处理方式及结果
    根据以上分析,采取了相应的措施。首先考虑增加凸轮,如果增加凸轮无效,则考虑采用电脑调节等措施。增加凸轮的难度相对较小,易于实现,并对凸轮的型线进行了改进。根据机组正常运行的负荷区间,考虑在50%负荷以下,凸轮的型线较陡;在50%~*负荷下,相应的型线较为平坦。在低负荷时或开机过程中,由于需要开启给水泵再循环阀,水泵也可以维持较高的流量。增加凸轮并改进型线后的流量及相关参数见表2.
    恢复原凸轮后对勺管本身无多大影响,勺管行程在(60~70)mm处,斜率仍为3.45.根据表2,通过凸轮型线改进后,整个调速系统(包括手操器)的斜率为100/440·[(416-274)/(71-48)]=1.4,倾角为540,倾角大幅度降低,基本满足了负荷调节的需要,如图3所示。机组通过上述改造后运行正常。

汽蚀是给水泵的zui大安全隐患,如果除氧水进入了给水泵,其温度将会超过常压下水的汽化温度。当给水泵入口压力过低时,给水就会发生汽化现象,并随之产生大量的气泡,而当这些气泡进入高压区后,由于受到压缩而迅速变形和溃灭,此现象的发生就会阻塞流道,导致局部冲击压力波动。巨大的动态冲击压力将使金属材料因疲劳侵蚀出现海绵或蜂窝状的破坏,造成泵体的汽蚀,同时致使给水产生压力波动。 汽蚀是给水泵的zui大安全隐患,如果除氧水进入了给水泵,其温度将会超过常压下水的汽化温度。当给水泵入口压力过低时,给水就会发生汽化现象,并随之产生大量的气泡,而当这些气泡进入高压区后,由于受到压缩而迅速变形和溃灭,此现象的发生就会阻塞流道,导致局部冲击压力波动。巨大的动态冲击压力将使金属材料因疲劳侵蚀出现海绵或蜂窝状的破坏,造成泵体的汽蚀,同时致使给水产生压力波动。 给水泵的任务是把除氧器储水箱内具有一定温度、除过氧的给水,提高压力后输送给锅炉,以满足锅炉用水的需要。 给水泵的任务是把除氧器储水箱内具有一定温度、除过氧的给水,提高压力后输送给锅炉,以满足锅炉用水的需要。 给水泵的任务是把除氧器储水箱内具有一定温度、除过氧的给水,提高压力后输送给锅炉,以满足锅炉用水的需要。 给水泵的任务是把除氧器储水箱内具有一定温度、除过氧的给水,提高压力后输送给锅炉,以满足锅炉用水的需要。
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