啤酒厂一体化污水处理设备污水经过冷却塔水温降至60℃后,进入UASB厌氧池,使有机酸转化为沼气,把剩余污泥排到污泥中间池。考虑到酒精糟液温度较高,故采用高温发酵,池温控制在50-55℃。
从厌氧池出来的污水自流到沉淀池,再进人中间池,这时污水的温度仍高达50~55℃不能直接进人曝气池,需经冷却至35℃以下。污水进入曝气池后,与池中的活性污泥混合,微生物分解污水中有机物,使污水得到净化。啤
经曝气池净化之后,曝气池的混合液流人沉淀池进行固液分离。沉于沉淀池底部的活性污泥用泵提升返回曝气池头部,另一部分进入污泥中间池。
澄清水从上方溢流进入生物过滤池进一步净化,在净化过程中生物膜新陈代谢,反应器停留时间1 h。来自生物过滤池的水过滤后进人回用水池。
啤酒厂一体化污水处理设备厌氧池剩余污泥和曝气池—沉淀池系统剩余污泥均排放至污泥中间池,用泵把污泥送入浓缩池进行浓缩,澄清水排入站内下水道,浓缩污泥用泵提升送至脱水机进行脱水,脱水后的污泥外运作肥料。多余厌氧污泥及活性污泥通过污泥浓缩池浓缩后进入带式压滤机处理,脱水效果很好。
1) 管道流量应与管径匹配。现场A池提升泵因更换后并未及时更换管道,且因A池至二级A池自流管道的存在(该管道无阀门,如若A池混合液自流,将导致一级A/O系统污泥流失),导致后期调试过程中,一级O硝化液回流量不足,影响了一级A/O系统的脱氮效果。
(2) 废水中应考虑夹带气体对泵的影响。项目新建厌氧塔初期运行阶段中出水水质不稳定,夹带些许污泥。因大量未成形颗粒污泥自流至厌氧沉淀池中,沉淀池内厌氧反应活跃,产生气体携带污泥漂浮*清液,随后自流至中间水池,造成中间水池水质不稳定,且厌氧污泥回流泵因此受到影响。
(3) A/O系统中沉淀池污泥回流泵适当时可增设O池回流管。A/O系统污泥回流设计应回流A池中,但实际运营发现,可能适当增设污泥回流管至O池中更为便捷,且或许能够提升硝化效率以及硝化菌的生长繁殖