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永嘉一核自控阀门有限公司
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阅读:2446发布时间:2009-10-14
一.指示灯故障
1. 故障现象:
给电动执行机通电后发现电源指示灯不亮,伺放板无反馈,给信号不动作。
故障判断和检修过程:
因电源指示灯不亮,首先检查保险管是否开路,经检查保险管完好,综合故障现象,可以推断故障有可能发生在伺放板的电源部分,接着检查电源指示灯,用万用表检测发现指示灯开路,更换指示灯故障排除。
结论:电源指示灯开路会造成整个伺放板不工作。
2.故障现象:(调试中发现)
电动执行器的执行机构通电后,给信号开可以,关不动作。
故障判断和检修过程:
先仔细检查反馈线路,确认反馈信号*,给开信号时开指示灯亮,说明开正常,给关信号时关指示灯不亮,说明关可控硅部分有问题,首先检查关指示灯,用万用表检测发现关指示灯开路,将其更换后故障排除。
结论:关和开指示灯不亮(开路)时可控硅不动作。
二.电阻电容
1.故障现象:
PSL210 执行机构通电后,给定一个信号(例75%),执行机构会全开到底,然后回到位置(75%)。
故障判断和检修过程:
根据以上故障现象,首先要判断是伺放板和执行机构那一个有问题。将伺放板从执行机构上拆下,直接将电源线接到X5/1和X5/4端子上,执行机构关方向动作,将电源线接到X5/1和X5/2端子上,执行机构开方向动作,如果执行机构动作不正常,说明故障在执行器上。用万用表测电机绕组正常,再测电容两边的电阻发现有一个开路,将其更换后故障排除。
结论:遇到以上故障现象时,首先要判断故障发生在那一个部分上,zui后确定根源。
2. 故障现象:
执行机构通电后给关信号(4mA)执行机构先全开后再全关。
故障判断和检修过程:
先拆除伺放板,直接给执行机构通电发现仍然存在原故障,检查电阻,电阻阻值正常,说明电阻没问题,检查电机绕组,发现阻值正常,电机没问题。由此故障推断有可能电容坏,重新更换电容,故障排除。
结论:出现该问题时首先怀疑电阻和电容。
三.其它
1、 故障现象:
现场只要送AC220V电源,保护开关立即动作(跳闸)执行机构伺放保险已烧。
故障判断和检修过程:
首先用万用表检测执行机构上的电机绕组,发现电机绕组的电阻趋向于零,说明电机已短路,再检测抱闸两端电阻,电阻趋向于无穷大,说明抱闸已坏,正常应是1.45K左右。zui终的处理办法是:更换新的抱闸和电机,把伺放板的保险管装上,重新调试,恢复正常运作。
结论:此情况应是由于抱闸坏了之后把电机抱死而现场没有及时发现,使电机长期处于堵转发热,工作zui终使电机相间绝缘破坏所导致的。(PSQ700)
2、 故障现象:
执行机构的动作方向不受输入信号的控制。
故障判断和检修过程:
先检查两个限流电阻和移相电容均没有异常,用万用表检查电机的绕组阻值,发现电机的电阻值为1.45MΩ(且不时地发生变化),说明电机绕组不对,zui终的办法是更换了这台电机(PSQ200)。
3、 故障现象 :
执行机构的动作方向不受伺放板的控制。
故障判断和检修过程:
首先让用户用万用表检测两个限流电阻和移相电容及电机的绕组阻值,用户的检查结果和我们提供的zui终数据一致。除了这三个因素以外再没有其它的可能性,用户只想我们派人过去现场,田光日正好去了杭州顺便去了现场,发现其中一个限流电阻开路,让公司给寄一限流电阻过去,此案例说明有此用户根本没有配合我们的工作,有些反映的情况与实际有点差别。我认为影响执行机构转向的三个因素就是①电机(PSL208)本身的绕组②限流电阻③移相电容,以后发生这种情况都有要从这三方面考虑。
4 故障现象:
无论现场给什么信号电机都不动作,
故障判断和检修过程:
直接在电机绕组间通电,电机也不传,抱闸拆下通电电机还是不转,检测电机绕组阻值均正常,手轮摇执行机构动作正常。检测的结果都正常就是通电时电机不转,此时怀疑电机的转子,把电机拆开,发现转子用手都拧不动,原来转子和电机端盖之间已有一层坚固的灰,把这层灰清除之后,加上一点润滑油,用手就可以拧动了。重新把电机装好并与执行机构配合装上,通电正常,重新调试。
结论:
这是一种特殊情况,故障的现场有许多的粉尘,长期工作在这样的环境中如果密封性不是很好的话,碳粉侵入后在高温的情况下变成固态凝固在转子和上端盖之间,使得zui终阻力大于电机的起动力矩,因此电机转不动。(粉尘是通过侵入外壳后通过抱闸的中间孔到达电机转子和上端盖的)
三.PS机械故障
1. 故障现象:
PS208给其通电后发现,由全关向全开动作时给20mA的信号发现电机转动,反馈信号滞后十来秒钟才动作,从全关到全开时间是以前的2倍。
故障判断和检修过程:
根据以上故障现象,可以明显判断出机械传动部分有故障,首先将执行机构外壳打开,检查机械齿轮,发现齿轮上粘附了许多铁渣,固定丝杆的8颗螺钉全部折断,有些被磨成了铁渣,丝杆被铜套顶出,丝杆上的齿轮与电机一级齿轮脱开,所以整个传动滞后。将齿轮拆除清洗后重装,更换螺钉将丝杆重新固定好,通电检查故障排除。据现场反映的情况看,该台调节阀有泄漏,为了能关死阀门,现场工人经常用力拧执行器的手轮,关限位开关也未调好,起不到限位的作用,从而导致丝杆上的固定螺钉折断,直接和间接地造成执行器的损坏。
结论:遇到该机械问题时必须拆开机壳认真检查,检修完成后分析原因,避免再次发生。
3. 故障现象:
PSL208通电电机转动,但输出轴不动作,反馈值无变化,用手拧手轮输出轴动作。
故障判断和检修过程:首先电机转动,输出轴不动作,但是用手拧手轮输出轴动作,可以很明显地判断出机械传动部分有问题,应该打开机壳检查。
打开机壳后发现,首先检查电机轴和轴上的齿轮有无松动,电机旁边的一级减速齿轮有无磨损,和损坏,经检查发现一级减速齿轮损坏,电机带动大齿转动时,由于小齿轮与大齿轮之间松动,小齿轮不动作,造成了电机转动轴不动的现象,更换该齿轮,故障排除。
结论:据现场反映的情况看,该台调节阀全关位置一直未调整好,在全关位时阀杆凿在阀座上,产生振动,电机由于一直处于带电状态,要转动,zui终把齿轮憋坏。所以关限位开关一定要限好,既要保证不泄漏又要保证到位后迅速切断电机电源,避免发生故障。
4. 故障现象:
给执行机构(PS208)通电后,给4mA的信号使其从全开朝关方向动作,当动作到中间位置时电机堵转,用手拧手轮也不动作。
故障判断和检修过程:
根据以上故障现象可以判断出机械传动部分有问题,将机壳打开,检查齿轮机构完好,由此可以判断出问题可能是因为输出轴变形磨损造成,用手将其拧到中间位置然后转动丝杆上的齿轮,使输出轴关方向动作,当动作到中间位置时转不动,由此可以确定铜套和丝杆部分有问题,更换新铜套后故障排除。
结论: 输出铜套因为材质比丝杆的材质软,又因安装和与阀门连接时没有按照我们的要求进行,所以时常有被损坏的问题发生,有时也会存在丝杆和铜套一起被损坏,更换新铜套后一定要注意在安装与连接上的问题,尽量避免铜套损坏
SCHIEBEL系列
1. 现象:
就地控制时执行机构正常,切换到远程控制时开方面正常,关方向后执行机构就不动,再切换到就地时也不能动作,经检查保险管断。
处理过程:
换上新的保险管后,现象还是一样,从这过程看来,有可能是上位机给的关信号有问题,丢开执行机构信号线,在上位机(控制室处)检测关信号线与地线短路,从这一点判断不是我们产品的问题而是上位机给的信号不对,经检查是由于关信号线在和SCHIEBEL连接处有一处绝缘皮破,与外部的铜套管短路,重新包好,在SCHIDBEL上装上保险管后通电正常,此案例说明不一定所有的现象都是我们产品的质量问题,需具体问题具体分析。(具体序列号查服务报告)
2. FALLSAFE安全自保式执行机构的问题,现象是:
不管远程和就地控制,执行机构都不动作。
处理过程:
由于是远程和就地控制电机都不转,就怀疑电机或抱闸出现的问题可能性比较大,因为这执行机构在现场已使用了很长时间,这一点可以排除接线的问题。下来让客户拆开外盖,找出电机端子测出电阻值,总共有两台现象是一样的,但其中有一台是由外盖的螺丝生锈无法打开,另一台可以打开测出的电阻只有一个值,我就认为电机坏的可能性较小,让客户将抱闸与电机拆开然后通电看怎么样,由于抱闸和电机间出了一层锈,很难打开,后来客户用铁锤敲打,加润滑油便可拆开,通电后电机转动,可见是抱闸将电机抱死,由于现场的工况环境比较恶劣,腐蚀性较强,因此导致抱闸和电机间有生锈可能,两台的处理方法是一样的,除锈加润滑油。
3.故障现象: 电机不动作
处理过程:
A. 查接线是否安全可靠,无虚接。
包括电源线、4----20mADC 给定信号线、保险管等。
B. 查那一排发光二极管的指示灯。
如: 热敏开关指示: TEMP
转矩开关指示: DER和DEL
行程开关指示: WER和WEL
等等。
C. 查相序是否错误——对应发光二极管中的PS指示灯。
方法:调换任意两根相线,重新进行电连接。
如果仍然不动作,则说明SV板有问题。
方法:去掉K2继电器上L1、L2、L3三个端子上分别对应的黑、棕、绿三根线(即去掉SV板)
处理案例:萍乡钢厂
D. 查交流接触器
用螺丝刀直接接压交流接触的动作部分,看动作是否自如,看能否正常吸合,有无因电流过大、接触不好而烧坏的痕迹。
E. 查电机
检查电机绕组,用万用表量三个绕组的电阻是否相同。
检查电机
F. 如果是安全自保式,请检查抱闸。
4.故障现象:
电机可正常运行,但不能带动阀门工作
处理过程
A. 手动把手内部有故障
即:手动没有脱开,不能实现电动
案例:河南冷变型钢厂
B. 与电机齿轮相啮合的塑料齿轮是否损坏
由于高温或力矩开关未动作,执行机构堵转时,将塑料齿轮磨损。
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