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【技术交流】利电#8机组脱硫超低排放技术改造与运行实践

阅读:1083发布时间:2017-6-15

0 引言

燃煤电站大气污染物脱除与协同控制是当前能源环境领域的战略性前沿课题之一,也是研究的热点和难点,燃煤电厂产生的烟尘、SOXNOx等污染物是造成我国屡次发生大面积重度雾霾天气的重要原因之一。在该背景下,20149月,国家*、环保部和*联合下发了《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)》的通知,要求到2020年,现役600MW及以上燃煤机组改造后大气污染物排放浓度基本达到超低排放限值,即SO2<35 mg/Nm3,NOX<50 mg/Nm3,粉尘<5mg/Nm3。利电积极响应减排号召,在2015#8机组大修过程中进行了超低排放改造,本文对脱硫改造的技术路线、改造后的实际效果及存在的问题进行了总结与分析,以期望能确定zui低成本下燃煤发电机组脱硫“超低排放”技术路线,在公司其它几台机组上尽快实施。

1脱硫改造技术方案的选择

#8机组脱硫装置为一炉一塔配置,吸收塔型式为逆流喷淋空塔,采用德国鲁奇·能捷斯·比晓夫公司的石灰石-石膏湿法脱硫全套核心技术,配有三层喷淋层,设计脱硫效率95%,入口SO2浓度低于1572 mg/Nm3时,出口SO2浓度不高于79 mg/Nm3,达不到超低排放的要求,需进行脱硫提效改造。

现有燃煤电厂采用了不同的脱硫超低排放改造技术路线,在脱硫超低排放改造后均可达到SO2浓度低于35mg/Nm3的排放水平[2]。目前主流的脱硫提效改造方式有单塔双循环、双塔双循环、单塔分区、单塔单循环(增加托盘强化传质)技术、旋汇耦合(旋流雾化)等技术。其中单塔双循环和双塔双循环技术对脱硫效率提升作用较明显,且能适应较高的燃煤硫份,但改造过程中均要增加副塔或浆池,适用于场地充裕,含硫量较高的增容改造项目。文献[3]中所介绍的单塔单循环(强化传质)技术相对于单塔双循环和双塔双循环改造,较易于实施,且改造后的效果也很好,但是塔内增加托盘后,烟气阻力增加很多,#8机组已进行引增合一改造,如脱硫提效再增加较多阻力,引风机的压头不足,如重新换型,造价较高,在本工程上不太合适。旋汇耦合技术目前在大机组上实际应用不多,有一定的技术风险。综上并结合#8脱硫装置原有比晓夫湿法核心技术,zui终选择了单塔分区提效方式,增加2层浆液循环喷淋量,抬升吸收塔、提高吸收塔浆池容积和扩容氧化风的方式来进行脱硫提效改造,力求在改动zui小的情况下达到zui家的脱硫效果。

2“石膏雨”治理技术方案的选择

#8炉脱硫装置投运以来,由于采用湿烟气直接外排方式,在环境温度低,湿烟囱内烟气在一定范围内会凝结降落,俗称“石膏雨”,给居民及厂区的环境带来一定的影响,20129月实施热二次风加热净烟气的方案使问题得以解决。但超低排放要求净烟气粉尘<5 mg/Nm3,原有的热二次风加热净烟气的方案已经满足不了这一*zui严粉尘排放标准。此外排口处的SO2想要达到<35 mg/Nm3的标准,要求脱硫原、净烟气侧的泄漏率接近0,对于常规的回转式烟气-烟气再热器难以满足此要求。考虑加热净烟气消除“石膏雨”的同时还能够zui大限度的利用排烟余热,在治理“石膏雨”的技术路线上选择了增设中间热媒体烟气换热器MGGHmediagas-gas heater),利用热媒水吸收排烟余热来加热净烟气。在吸收塔入口增设一台烟气冷却器,湿式电除尘器出口增设一台烟气再热器,为防止低温腐蚀,材料选择上非常慎重,入口段选择了耐酸腐蚀的ND钢,这种材料在一期脱硫烟冷器项目上已有近三年的成功运行经验,加热器的低温段选用耐腐蚀的包塑管材料,确保将脱硫出口的湿烟气加热至65℃以上时再进入加热器高温段,高温段材质为耐酸腐蚀的ND钢,运行中控制烟气冷却器入口水温不低于70℃,这样能够zui大限度的减少管材低温腐蚀现象。

MGGH系统热媒水为半开式循环,夏季高负荷烟气冷却器有多余的热量时,回收烟气余热至#3低加,减少#3低加的抽汽量,达到降低汽机热耗的目的。

3脱硫超低排放改造的应用效果

脱硫系统监测验收及性能试验数据

(1)   2015714~15日,江苏省环境监测中心对#8炉脱硫提效改造进行了监测验收,测试数据表明,在机组额定负荷工况下,入口SO2浓度为10611102 mg/Nm3,出口SO2浓度为4~12 mg/Nm3,脱硫效率为99.0~99.7%之间,达到了超低排放要求。

(2)   为近一步验证脱硫提效改造后的效果,2015818~19日,安排了更高燃煤硫份的性能试验,所有工况点的试验结果均满足超低排放要求,具体试验数据见表1

1  #8炉脱硫超低排放改造后性能试验数据

时间

负荷

原烟气SO2浓度

循环泵台数

pH

净烟气SO2浓度

脱硫效率

MW

mg/Nm3

/

/

mg/Nm3

%

8.18

10:00

628.5

1778.0

4

5.94

18.28

98.6

12:00

630.9

1788.4

4

6.02

15.37

98.9

14:00

627.4

1886.0

4

6.02

15.26

98.9

8.19

16:00

628.2

1801.1

4

6.02

16.97

99.1

10:00

632.3

1944.4

4

5.97

16.02

99.1

12:00

629.3

1929.1

4

6.01

21.48

98.9

14:00

628.6

2015.3

4

5.99

14.20

99.2

 

16:00

630.0

2071

4

6.00

17.4

99.0

3.2  MGGH系统应用效果

3.2.1 *消灭了“石膏雨”现象

原湿法脱硫后,虽然排口烟气污染物已大幅降低,但由于出口烟气为湿饱和状态,在环境温度低时会出现大量“冒白烟”现象,一些非行业内人士经常配上火电厂湿烟囱图来说明燃煤电厂污染大,虽有专业性解释,但公众难免会产生误解。这次#8机组增加MGGH系统后,吸收排烟余热将净烟气加热到80℃左右,原先烟囱冒白烟的现象消失,从视觉上*消除了污染源,目视烟囱排口真正“干干净净”,烟囱周围也不会落下液滴,*消灭了“石膏雨”这个环保衍生品。

3.2.2机组高负荷时回收了排烟余热至凝水系统

排烟热损失一直是机组热损失中zui大的一项,增加MGGH系统后,充分吸收了烟气余热,当机组排烟温度较高,净烟气温度高于设定温度时,就可以充分利用排烟余热来加热凝结水。实际运行数据表明,机组负荷500MW以上时,MGGH系统能够将#2低加出口凝水提高温度约20℃后返回至#3低加,zui大回水量98t/h,这样可以减少#3低加的抽汽量,减排的同时达到了节能的目的。

4改造后系统运行中存在的问题及解决对策

4.1吸收塔浆液大量起泡溢流

炉脱硫装置进行超低排放改造运行一个多月后,运行人员发现吸收塔内出现大量泡沫,伴随大量浆液从溢流管中溢出,吸收塔显示液位低于正常运行液位近3m,判断塔内存在大量泡沫后产生虚假液位。脱硫装置自投产以来,吸收塔内未出现如此多的泡沫,如不及时处理,浆液会倒入原烟道,大量泡沫也会对循环浆液泵运行产生威胁,严重时会使脱硫装置被迫停运。采用常规的减少循环浆液喷淋量等措施效果不明显,只能向吸收塔内大量添加消泡剂,置换浆液并补充大量新鲜工艺水。

分析吸收塔内浆液大量起泡的原因主要应研究影响泡沫稳定性的因素,进入脱硫吸收塔的物质主要有烟气、石灰石、工艺水以及其它系统补水。问题发生后,我们对这几个主要影响因素进行了逐一分析。

(1)   #8机组目前正常运行中,未有投油以及燃烧不充分等现象。查看#8炉吸收塔浆液近期常规测试项目,运行中控制的几个主要指标均正常,石膏的纯度也很高,且石膏二级脱水系统运行也很正常,说明#8炉塔内浆液的主要成分没有发生变化。异常发生后取样的 #8炉吸收塔浆液指标也正常。

2  #8炉吸收塔浆液测试数据

项目

单位

8.25

8.17

控制标准

CaCO3

%

1.36

1.954

3

CaSO4·2H2O

%

97.73

96.99

90

CaSO3

%

0.289

0.294

1

cl-

mg/l

3545.86

3486.86

8000

pH

/

5.95

5.97

5.0~6.0

(2)   石灰石的成分影响起泡的主要因素是石灰石中MgO的含量。201212月,曾出现所以运行吸收塔液位计显示液位离溢流口还有1m多时就发生大量溢流现象,后查明原因为MgO含量高达6.68%[7]MgO含量过高,不仅影响结晶和脱水,而且会与塔内SO42-广反应产生大量泡沫,查看近期采购的石灰石中MgO含量均比较正常,另外石灰石为全厂公用,目前在运行的其它各台机组吸收塔浆液均比较正常,未发生大量起泡现象,应不是由于石灰石的影响。

(3)   吸收塔水质控制主要是对工艺水品质的控制和对脱硫废水处理系统的运行调节。在工艺水方面,若吸收塔补充的工艺水质达不到设计要求,COD等含量超标严重,运行中脱水系统或废水处理系统未能正常投入,将使吸收塔浆液品质恶化,同样易发生起泡现象。脱硫工艺水水质近期没有明显变化,化学RO浓排水排入脱硫系统已经有较长时间,未发生过此类现象,另外工艺水系统也为全厂公用,其它各台在运行机组均比较正常。查看脱硫废水排放情况,#8炉排放量基本正常,这点从cl-浓度上可以体现,所以应不是由于工艺水补水和废水排放不正常造成的影响。

(4)   为达到“超低排放”限值要求,#8炉增加了湿式电除尘器,湿式电除尘器的优点在于,以雾化水作为冲洗介质,可以防止二次扬尘的发生,避免粘性较强粉尘在电极上发生粘挂,受粉尘颗粒度影响较小,对PM2.5控制明显,可以同步进行氮氧化物、硫化物、重金属的脱除。其冲洗水直接进入吸收塔地坑,由吸收塔地坑泵返回吸收塔内使用。这部分冲洗水中含有一些超细粉尘以及脱硫除雾器难以去除的液滴。是否是因为这些杂质进入吸收塔内产生泡沫,我们进行了以下2个试验:

a湿电冲洗水的起泡特性

将取样的湿电冲洗水充分搅动和模拟从管道中喷淋下来的两种情况,发现量杯上层有很多细小的泡沫,

b将湿电冲洗水加入正常的#7炉吸收塔浆液后,查看起泡特性

将正常的#7炉吸收塔浆液取出,充分搅动,浆液表明并没有多少泡沫(图6),将这部分浆液加入部分#8炉湿电冲洗水后,再次进行同样的充分搅动,发现浆液表明会产生泡沫。

从上述两个试验中我们可以定性的看出,#8炉湿电冲洗后排出的水有一定的起泡特性,如果加入脱硫吸收塔后,在大流量浆液逆流喷淋、氧化风鼓入的情况下,起泡特性还会进一步的加强。#8炉湿电冲洗水中含有一些细小的粉尘和其它杂质,这些惰性物质在吸收塔内不断富集,在不断逆流喷淋的循环浆液和氧化风的作用下,使吸收塔内本来就有的气泡液膜稳定性增强,导致这些泡沫不容易破灭,全部从溢流管中溢出。大量泡沫产生后,使吸收塔内产生了虚假液位,所以在吸收塔显示液位比正常值低近3m的情况下,还会有大量浆液溢出。此后将湿电冲洗水切除#8炉吸收塔一周后,吸收塔内起泡现象逐渐好转。为验证,一周左右后又将湿电冲洗水切回#8炉吸收塔,在切回的第5天后,吸收塔内又出现起泡现象。

随后,我们对浆液起泡物取样送检,分析结果见表3

起泡浆液化学分析数据

组分

Fe2O3

Al2O3

ZnO

MnO

SiO2

CaO

MgO

含量

1.55

6.44

0.01

0.13

9.00

31.7

0.46

组分

P2O5

SO3

Cr2O3

TiO2

Na2O

F2O

F

含量

0.10

25.9

0.03

0.24

0.09

0.45

23.6

化学分析中F含量很高,分析应该为烟气中的粉尘携带。

  应对措施:

(1)   尽量提高干电的除尘效率,降低进入吸收塔以及湿电的入口粉尘,让尽量多的粉尘在干电中被收集。n

(2)   对湿电冲洗水的浊度、化学特性继续跟踪,为后续进一步处理后回收收集相关数据。

(3)   运行加强对#8炉吸收塔液位的监控和就地检查,发现泡沫量多时,及时添加消泡剂;在出口SO2浓度不超标的情况,减少循环浆泵运行台数,降低塔内喷淋量。

(4)   保证#8炉脱硫废水的正常排放。

4.2新增MGGH系统后对脱硫水平衡的影响

MGGH投运后,烟气冷却器吸收了排烟余热,使进入吸收塔内烟气温度大幅降低。脱硫装置吸收塔内为绝热蒸发换热过程,烟气在浆液喷淋洗涤过程中保持焓值始终是不变的,烟气中的含湿量是不断增加的,直至湿烟气变为饱和状态,吸收塔出口湿烟气温度随入口烟气温度变化的值很小,可以认为其恒定,要满足烟囱排放口温度达到80℃,或者设定75℃后将多余热量回收至低加,不考虑投入辅汽后的热量平衡,则烟冷器入口段温降无论在哪种工况下,基本需保持在30℃左右。

1)计算MGGH投运后吸收塔内耗水量的减少

根据已知的理论计算公式,吸收塔入口烟气温度每降低5℃,吸收塔内蒸发水量会减少2.62kg/1000Nm3干烟气[2],将干烟气流量和温降值带入,则耗水量变化值见表4

4:典型工况下MGGH投运后吸收塔蒸发水量减少

序号

项目

单位

BMCR

BRL

75%THA

50%THA

1

干烟气流量

Nm3/h

190.19

183.16

150.49

107.53

2

入口烟气温降值

30

28.6

28.1

29.6

3

吸收塔内耗水量减少

t/h

29.9

27.4

24.2

18.2

2)湿电冲洗水进入吸收塔量计算

湿式电除尘利用工艺水对烟气极板极线进行冲洗,冲洗后的废水全部进入吸收塔地坑,由地坑泵打入吸收塔,其冲洗水量比较固定,与机组负荷、烟气量关系不大。通过关闭湿电冲洗水箱补水门,利用水箱液位降低值的方法计算得出:在7.6小时的循环冲洗时间内,水箱液位降低1.3m,计算出冲洗水量为3.4t/h,这部分冲洗水在湿电内几乎不消耗,全部回收至吸收塔。

3)吸收塔总计耗水量减少量

#8炉进行超净排放改造后,MGGH使脱硫装置耗水量减少,湿电冲洗后产生的废水全部进入吸收塔,这两部分合计使脱硫装置耗水量减少值如表5

5#8炉超净排放改造后系统水平衡变化表

序号

项目

单位

BMCR

BRL

75%THA

50%THA

1

MGGH使脱硫耗水减少量

t/h

29.9

27.4

24.2

18.2

2

湿电冲洗进入脱硫的水量

t/h

3.4

3.4

3.4

3.4

3

总计耗水减少量

t/h

33.3

30.8

27.6

21.6

        

吸收塔耗水量大幅减少后,给吸收塔液位控制带来困难,特别是低负荷时。另外对于后续全厂废水*工程的实施也带来不利影响,因为脱硫是*能够消耗低品位水源的一个“大容器”,增加MGGH系统后,依靠吸收塔来消耗低品位水源的量将大幅减少。

应对措施:

(1)   减少系统冲洗水内漏量,特别是除雾器冲洗,除雾器冲洗门运行中有内漏难以判断,且冲洗门众多,建议增加电动进水总门,在除雾器冲洗间隔内关闭电动总门。

(2)   利用事故浆罐缓冲容量,机组低负荷时收集多余系统水,高负荷时返回利用。

(3)   优化除雾器冲洗程序,根据实际情况,调整每层的冲洗间隔,下层适当多冲洗,上层减少冲洗,文献[6]中曾尝试对吸收塔除雾器的喷嘴流量进行调小,也起到了不错的效果。

(4)   工艺冷却、冲洗用水需根据实际情况动态调整。

5       结论

  超低排放改造采用的一系列新设备和新技术目前行业内均无长时间运行经验,且技术种类五花八门,对这些新系统运行中应多总结经验,逐步摸索*运行方式;另外应及时解决运行中出现的一系列新问题,为后续的系统优化设计提供实际运行数据支持,zui终能使超低排放改造新增加的设备始终运行在zui家性能状态点,达到真正“近*”的目标,为大气污染物减排作出应有的贡献。


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