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东莞市华楠骏业机械制造有限公司
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粉末喷涂线由前处理设备、静电喷房和烘道组成,可自动实现金属表面处理、环氧树脂粉末喷涂和快速换色的功能。东莞华楠骏业公司的粉末喷涂线是1995年5月投入生产。生产线上配备了两套诺信虑芯粉房。每台粉房配有两台升降机,每台升降机各带动3把自动枪进行上下往复运动(速度为O~36m/min),将粉末均匀地覆盖在整个工件的表面。
粉末喷涂线由前处理设备、静电喷房和烘道组成,可自动实现金属表面处理、环氧树脂粉末喷涂和快速换色的功能。华楠骏业公司的粉末喷涂线是1995年5月投入生产。生产线上配备了两套诺信虑芯粉房。每台粉房配有两台升降机,每台升降机各带动3把自动枪进行上下往复运动(速度为O~36m/min),将粉末均匀地覆盖在整个工件的表面。
1 现状
该升降机水平布枪,由直流伺服驱动。其特点是调节方便,上下速度分别可调,调速性能好。但模拟控制,技术比较落后,且在不同速度情况下,定位有明显偏差。
控制板是诺信自制的,电机、驱动模块为德国ABB产品,变速箱为法国LEROY—SOMERC产品。这些国内无法自行采购,备件昂贵。同时设备使用5、6年后,换向器、碳刷、电位器均出现机械磨损。为了保障设备*稳定运行,降低维护成本。我们设想将四台设备合并成两台使用。保留另外两套设备的机械结构,其余作备件。更换原来马达、驱动模块、控制器。用市场上价格适中、供应方便的通用产品,来改造原来的直流伺服系统。
2 升降机系统设计方案
2.1 分析控制要求
一设备运动定位控制的方法很多,从驱动的角度上主要有步进驱动控制、直流伺服驱动控制、交流伺服驱动控制、交流变频驱动控制等。步进驱动功率小、速度慢,不适合连续、大负载运行。直、交流伺服驱动性能高,而控制系统复杂、成本也高。针对静电喷涂升降机系统,其定位、运动速度精度要求不高,要求系统行程、速度连续可调,运行稳定即可。因此我们决定采用性能可靠的PLC及价廉的通用变频器来改造升降机。
由编码器获得机械运行的位置及速度信息,通过PLC处理来控制变频器的工作,从而实现工艺要求。位置是闭环控制。另外为了便于参数的输入、处理,数据的显示及可维护性,减少I/O点数、接线,简化PLC程序,我们还采用了触摸屏。
2.2 系统硬件设计
三菱公司的FX系列小型PLC的输入(如lO键、l6键、拨码盘输入数据指令)、输出(7段译码、BCD码显示指令),高速处理(比较置位、脉冲密度)等指令十分丰富,很适用于本系统。
(2)系统结构图与其功用
整套系统的原理结构为变频器驱动感应电动机, 电动机经蜗轮蜗杆变速箱传动,再经链轮传动, 带动链条及喷枪运动。同时安装在变速箱出力端的光电编码器被带动,产生脉冲信号。编码器的脉冲信号经PLC内置的高速计数器输入端获得计数值,从而得知喷枪的高度, 及速度信息, 由PL C控制变频器, 实现喷枪上下往复运动。限位开关间距离为l55cm,设定行程为l~l54cm,上升/下降速度l 5~40m/min,分别可调。
触摸屏及PLCF900
GOT系列触摸屏是三菱公司为配合其FX系列及A系列PLC而设计的。F930为单色液晶,双色显示。触摸屏可取代操作按钮、拨码盘,SEGA数码管,使本系统配置、连线,PLC程序更加简洁。通过组态软件,可生产丰富的用户画面。既方便操作者使用,又便于设计者开发,是理想的人机界面。
2.3设计控制程序
(1)触摸屏用户画面设计
在设计用户画面时,要确保各画面切换自如。
(2)PLC程序设计
①升降系统运动规律分析
运行启动后,在t加时间内将升降机加速至设定速度V,然后匀速运行。运行到*减速点时,开始在t减。~tf.1内匀减速至固定低速V低。然后继续运行到第二减速点时,开始在t ,时间内匀减速至0,喷枪到上行程位置。同时经过换向延时时间t换延后,再反向启动,重复该过程,实现升降机循环往复运动。其中换向延时时间t换延≥减速时间t减2。
升降机下行规律类似上行,在此就不重复了。
②程序设计
由于FXlS没有浮点运算功能,为了保证计算的精度,在中间运算时,采取先将数据扩大l000倍,32位进行双字数据运算,后将所需数据缩dq 000倍,取整数部分。
在触摸屏组态时已设定参数输入的范围,当超过容许的范围时,系统拒绝接受。同时在PLC程序中确保上下限行程之差大于等于30cm。如果上行程被设置为小于下行程-4-30cm时,则下行程被改为上行程一30cm。同时获得设置行程中点处位置。由C25l当前值获得当前位置,判断当前位置与行程中点处位置的关系。由脉冲密度指令SPD指令计算出当前运行速度。
编码器(2000P/R)安装在变速箱(I=l5)出力轴,链轮齿数25,链条型号TGl 27, 节距l 2.7mm。则链轮旋转一周的长度为25× l2.7=3l7.5mm。每个脉冲为0.1 59mm。如以50HZ运转,马达转速为l 400rpm ,链轮转速为l 400÷ l 5= 93.3rpm。匀速速度V = 0.3l75×93.3=29.6m/min。编码器信号频率f= 2000× 93.3÷ 60=3ll0Hz。三组信号合计频率为9330 Hz,这在PLC高速计数器允许的60kHZ频率范围内。
如直接在上下行程点减速停止时,定位存在超差,超差距离S =t V/2。设置变频器加减速时间为0.5s,频率为50Hz运行时,则t = 0.5s,V为29.6m/min,So= 0.5 ×2960÷60÷2==:12.3cm ,且超差与速度平方成正比。为了弥补这种误差,我们采用二级减速。设置固定低速频率为5Hz、速gtv低,则减速停止距离为S2=t减lV低/2=0.05×296÷60÷2==:1.2mm。由此可获得第二减速点位置。其中变频器加减速时间与频率成正比, 电动机速度与频率也成正比。小的一级减速距离为S =t (V —V憾)/2。以上升为例,当过行程中点时,保留V速度信息,计算均值,并根据50Hz的速度值,减速时间及固定低速频率计算出来上行*减速点位置为上行程值一(S +S,+S性),其中S悔为修正值,SI+S2+S悔≥ S0。第二减速点位置为上行程值一S,。这样可把超差控制在lmm 以内。设备初始化或需要校准位置时,可以使用复位功能。断电时,高速计数器能保持当前位置数据。进高度 入搜索零点画面后,‘触摸“搜索零点”按钮后,显示“搜索中⋯”,升降机先以复位速度上升*限位开关位置,复位高速计数器C25l,再下降至下限位开关位置, 计算得脉冲长度比D152,再复位高速计数器C25l。然后上升*下限位中点时停止,显示“搜索完毕”,即完成此次复位过程。
手动运行时,显示升降机当前位置值。按着“上行” 按钮并保持, 升降机上行。释放按钮或运行*限开关时即停止上行。反之按着“下行” 按钮并保持, 升降机下行。释放按钮或运行至下限开关时即停止下行。
自动运行时,显示升降机当前位置及速度值。按一下“启动” 按钮, 升降机开始运行。如果当前值大于等于行程中间值,则先下行,反之则先上行。启动后,PLC根据高速计数器,运行速度及行程设定值获得*、第二级减速点位置,从而控制变频器驱动电动机实现喷枪上下循环往复运动。直至按下“停止” 按钮或退出自动画面后,升降机停止运行。
如果此间升降机碰到极限开关, 即停止运行,并显示“超出行程” 报警画面。排除故障后,可在手动画面退回到有效行程。复位后, 可重新运行。参见自动运行程序段流程图如图6。
2.4 现场调试
先模拟调试系统,确定程序运行正常。根据工况设定变频器的参数,自动运行,检查定位误差,修正相关数据。设备符合要求后,即可使用。
东莞市华楠骏业机械有限公司
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