开封气浮机设备价格
气浮机设备气浮法也称为浮选法,其原理是设法使水中发生很多的微细气泡,从而构成水、气及被去除物质的三相混合体,在界面张力、气泡上升浮力和静水压力差等多种力的共同作用下,促使微细气泡粘附在被去除的微小油滴上后,因粘合体密度小于水而上浮到水面,从而使水中油类被分离去除。设备内部实现方法:
1、敞开溶气水泵体系。刚开始运转时可用自来水灌入,待气浮机设备出水后改用气浮设备出水为溶气水泵进水水源。设备正常运转后工作压力规模为0.34-+0.38Mpa。
2、敞开空压机,向溶气罐中送气,溶气水泵向溶气罐中送水。
3、气浮机设备运转过程中进行加药拌和。一次性投加药剂量:PAC15Kg,PAM0.6Kg,片碱0.5Kg,具体用药量应根据进水水质的改变适当地调整。
4、翻开污水泵向气浮池送水,相对大流量为10T/h,一起翻开加药计量泵,按进水流量控制好计量泵的调度。
5、当气浮池上积一定厚度的浮渣时,敞开刮沫机进行刮渣,将浮渣刮入泥槽,流至浮渣池。
6、中止运转时,先停投药体系,再停溶气水体系,再停污水泵,结束关闭出水阀。
7、设备下部排渣阀可排出沉淀区污渣,可定时排沉渣。
8、设备长时间停运应放空,以免沉积物阻塞溶气释放器。
问题14:
为什么orbal氧化沟工艺中,外沟的溶解氧到0.5mg/l,中沟的能到0.8mg/l,内沟的溶解氧在内沟的曝气设备全开时也只有0.9mg/l,上不来了呢?如果把外沟中沟的溶解氧降低的话会不会中沟会更低呢?
回答:
1、DO除了和曝气强度有关外,还和污泥浓度,进水有机物含量、曝气地点有关。2、氧化沟工艺属于低负荷工艺,溶解氧低一点问题不大。
问题15:
前些天好氧池溶解氧一直较低而且上下不一至,(上高下低),这些天换了大风机后,溶解氧高了而且上下一致,由于前段时间有污泥中毒现象,一直排泥而污泥长的也快,好不容易COD降到500mg/L多(从1300mg/L),氨氮降到250mg/L左右,(从330),污泥浓度降到20%左右。不知什么原因,溶解氧从5.0mg/L突然降到1.5mg/L左右(同样曝气),为提高溶解氧,开了两台风机,泡沫很多,溶解氧可提到5.0mg/L,到处都是泡沫,也带走很多污泥,停一台风机,溶解氧很快降到1.8-1.5mg/L以下,泡沫稍有减少。现在是COD和氨氮又开始上升(700mg/L多,300mg/L多),污泥浓度也上升的不快(17%左右),问题出在什么地方?是开两台风机还是开一台就够?我们是化工废水,含盐1%左右,BOD200mg/L左右。
回答:
1、应该说你的废水可生化性不强。活性污泥需要有较好的适应(被训化)后,才能对负荷冲击有所抵抗。
2、对于溶解氧的控制,5的话就太高了,在进水浓度较高,污泥浓度较低时,活性污泥容易过于活跃,导致粘结在泡沫上。
3、如果污泥中毒通过排泥有所缓解了,还是不要过度排泥了。污泥浓度逐渐稳定后,系统也会逐渐恢复的。
问题16:
好氧池内溶解氧不足,导致丝状菌膨胀的厉害。现在想调高溶解氧,风机已经全开了,根据溶解氧的计算,我们可以降低污泥的浓度,减少微生物的需氧量。但中国给水排水2004Vo1.20上《丝状菌污泥膨胀的原因及其控制方法》一文中有这样一段话:“可以通过提高曝气池中的DO浓度和MLSS(降低F/M)来防止出现低DO的污泥膨胀,如果认为较少的微生物所需要的氧量也少而降低MLSS浓度,那就错了,因为在MLSS降低的同时需氧量增加了。
回答:
我个人认为高DO,高负荷对丝状菌膨胀的抑制有利,但不是说这样做了丝状菌膨胀就会*好转,因为丝状菌膨胀原因远不止这些。这些原因也不是主要原因。
问题17:
水温对溶氧效率影响大不大?工业废水处理中,当水温从30度上升至40度时风量需增加多少?
回答:
具体变化多少也没有确认过,不过如你所说,水温对溶解氧影响颇大,估计会有15%~20%左右的影响。
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