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泊头市科诺机械设备制造有限公司


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烧结机尾布袋除尘器

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更新时间:2022-06-17 14:03:29浏览次数:151次

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所在地区:河北沧州市

联系人:王经理 (销售部)

产品简介

我公司常年针对钢铁行业的粉尘治理工程,主要用于矿槽、高炉、转炉、炼铁厂、出铁厂、钢厂等的烟气治理设备,我公司在钢铁冶炼行业有着骄人的业绩,为我国的节能减排做出应有的贡献

详细介绍

 

 

 我公司常年针对钢铁行业的粉尘治理工程,主要用于矿槽、高炉、转炉、炼铁厂、出铁厂、钢厂等的烟气治理设备,我公司在钢铁冶炼行业有着骄人的业绩,为我国的节能减排做出应有的贡献。

矿槽除尘器采用长袋低压脉冲收尘器,这是一种经济、处理能力大,使用方便的除尘设备。其滤袋框架是圆形断面,利于减少框架对滤袋的磨损,滤袋靠缝在袋口的弹性涨圈嵌在花板上,滤袋框架靠花板支撑,喷吹管上有17个直径不等的喷嘴,对准每一滤袋中心,本除尘器不装引射器,直接利用袋口起引射作用。矿槽除尘器采用经过PTFE浸渍处理的聚苯硫醚(PPS)针刺毡,规格为(550g/m²)直径为∮130mm长度为6000mm。 

高炉矿槽除尘器以长袋低压脉冲袋式除尘器为基础,结合高炉煤气的特点,对除尘器采取了耐压、防爆等的措施,同时对脉冲清灰气源做出的脱水脱油处理,控制技术采用PLC微机控制。将经过重力除尘的半净煤气引入布袋箱体内,煤气经过玻璃纤维刺激滤袋过滤,将半净煤气中的微粒灰尘除掉,使煤气中的含尘量降到10mg/Nm3以下,且通过布袋反吹、放灰将灰尘收集利用的工艺流程。具有性能好,控制维护方便,占地面积小等特点。

钢厂矿槽除尘器原设计除尘试运行情况及原因分析 

原设计除尘及试运行情况:新区A、B矿槽槽上与工程同时设计的是一种新的除尘模式——移动式通风净化除尘机组:即在每条卸料系统配套2台除尘装置,与卸料小车同步运行,实现对卸料小车卸料扬尘的跟踪动态除尘,除尘装置的动力来自卸料小车。每台除尘器的处理能力为7850m3/h,过滤面积为84m2,每台除尘器控制一侧的下料口。由于高炉矿槽上移动小车下料时的扬尘的治理问题一直是一个难题,因此在工程建设初期,为避免造成不必要的浪费,就要求设备厂家先制造和安装了一台做试验,结果除尘效果不尽人意。

矿槽除尘器存在问题

1、每个矿槽都有三条加料系统,由于矿槽的槽口是相通的,且三条系统不可能在同一位置加料,当三条系统或两条系统同时加料时,相邻槽口粉尘溢出还是无法控制。

2、由于球团和干熄焦的粉尘相当大,所以还存在除尘器的风量不能满足的问题,由于槽上的加料系统不可能改造,如果除尘器的风量继续加大,加料系统设备的承受能力不能满足。

3、设备维护保养难度较大,空压机过滤器更换频繁。

矿槽除尘器原因分析

1、对设计风量进行论证。由于每个高炉矿槽有24个矿槽,槽容小的为580m3,大的为720 m3,且矿槽的槽口是相通的,除尘器的处理能力7850m3/h,除去风量损耗,吸尘口几乎没有什么吸力,除尘效果较差。

2、对气流的通畅性进行分析:除尘器灰斗采用双灰斗形式,含尘气体的又设在灰斗中部,导致气流组织不顺而存在短路现象;除尘器灰斗处的重锤式卸灰阀密封不严,在负压的影响下气流从卸灰口直接进入除尘器内部,灰斗存不下灰,反而造成二次扬尘。另一方面,除尘器的清灰控制与卸料小车卸料同时间,破坏了气流组织。

3、每个矿槽都有三条加料系统,由于矿槽的槽口是相通的,且三条系统不可能在同一位置加料,当一条系统在4、吸尘口密封不够严密,且密封材料损坏严重,漏风率高,导致吸尘口风量很小。

钢厂高炉矿槽除尘器改造方案

1、将每台卸料系统的两台除尘装置改成一台,除尘器的处理风量增加到40000m3/h,将设备放置在重型卸料车延长的平台上(平台与车架用销子连接)。

2、含尘气体的设在除尘器箱体的前中部,气体的出口设在除尘器箱体的后中部;采用螺旋机输灰,星型卸灰阀排灰;除尘器的清灰控制与小车卸料时间错开,即小车卸料时除尘器不清灰,小车卸料结束后再开始清灰。

3、完善吸尘罩与吸尘管间的连接和密封,减少吸尘系统的漏风,将原密封材料改为材料,同时将吸尘口长度改为1米(原长度为1.5米),使风量更为集中。

4、由于K系统每次只有一侧卸料,为使风量更大化利用,在风管上增加手动阀门,不下料的一侧及时关闭。

5、对电器柜进行防尘处理,减少电器故障。

6、重新修订操作规程:要求矿槽上无论哪条系统生产,其相邻系统只要不生产,与生产的系统处于同一位置,并开启除尘系统,控制粉尘从相邻的槽口排出。

在炼铁厂烟气治理中,由于腐蚀气体等特点,使得烟气净化除尘具有了相当大的难度。针对该情况,选用高品质滤料及时清灰技术就成了提高除尘技术的关键所在。河北科诺环保方案中除尘器滤料采用的钢铁行业专用针刺毡滤料,选用后明显的效果集中反映在:由于清灰效果好,清灰周期长,清灰强度低,提高了滤袋的使用寿命;提高了过滤风速,减小滤袋除尘器的占地面积,节约了一次性投资;了系统的工艺性,用脉冲喷吹,减少了粉尘在滤袋上的二次吸附,减少了由于两种气流的交织引起的气流对布袋的冲击,增加布袋使用寿命。

综上所述,钢厂、高炉出铁场、矿槽、烧结料筛分输送除尘系统,烧结机尾均采用干法脉冲反吹布袋除尘器。



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