上海乾拓贸易有限公司
中级会员 | 第12年

18917038407

德国FESTO气动元件
德国宝德BURKERT
日本SMC气动元件
美国ASCO阿斯卡
德国HERION海隆
英国诺冠NORGREN
德国BUSCHJOST宝硕
德国REXROTH力士乐
德国皮尔兹PILZ
日本喜开理CKD
德国IFM易福门
德国P+F倍加福
美国VICKERS威格士/EATON
德国TURCK图尔克
意大利CAMOZZI康茂盛
德国施克SICK
日本欧姆龙OMRON
德国BALLUFF巴鲁夫
日本KANEKO金子
意大利ATOS阿托斯
美国MAC
德国SCHMERSAL施迈赛
美国BANNER邦纳
美国PARKER派克
德国SEW
意大利ODE
德国HAWE哈威
日本NACHI不二越
日本KOGANEI小金井
日本Panasonic
德国MURR穆尔
施迈茨Schmalz
罗斯蒙特Rosemount
德国SIEMENS西门子
德国HYDAC贺德克
德国MOELLER金钟穆勒
德国EUCHNER安士能
日本YUKEN油研
日本FUJI富士
法国SCHNEIDER施耐德
中国台湾AIRTAC亚德客
德国PHOENIX菲尼克斯
美国Honeywell霍尼韦尔
德国AVENTICS安沃驰
德国LEUZE劳易测
德国E+H恩德斯豪斯
美国BENTLY本特利
瑞士BAUMER/宝盟
美国SOR
日本DAIKIN大金
NORDSON诺信
美国AB罗克韦尔
德国BECKHOFF
英国BIFOLD百弗
日本THK
意大利UNIVER
丹麦DANFOSS丹弗斯
IHI黄油泵
日本IDEC和泉
德国SCHUNK雄克
SAMSON萨姆森
WAGO万可

德国FESTO电磁阀磷化工艺改进的步骤有哪些

时间:2015-2-9阅读:1431
分享:

德国FESTO电磁阀磷化工艺改进的步骤有哪些
1 德国FESTO电磁阀前言
德国FESTO电磁阀本体是液压机油路的“心脏"部件,规格繁多。本体外形相似而尺寸各异,其端面有一个主油路通孔(内表面呈凹凸形),侧面有几个支油路孔(与主油路孔贯通)和盲孔( 5 mm,深20 mm),整个本体是孔体结构,较为复杂。材质为球墨铸铁精密铸,表面要求黑色磷化,耐磨防锈。某油压精机公司使用中国台湾电磁阀制造技术,并采用中国台湾的黑色磷化剂,运输不便而且费用高。该公司曾选用内地的几种黑色磷化剂试用,可是效果不,不宜使用。但台产磷化剂存在的主要问题是溶液使用时间短,必需定期换槽(调槽难以奏效),导致磷化费用偏高,并给带来麻烦。为了克服上的被动局面,zui终选定05-02.7中温锌.锰.钙黑色磷化剂,在一年多的批量中验证了该磷化剂的越性(槽液稳定,可调性好,成本低,质量),解决了干扰该公司的一大难题,为产品创造了条件。

2 德国FESTO电磁阀工艺改进前存在的问题

(1)德国FESTO电磁阀磷化质量不稳定,且膜层一次附着力差。由于磷化液可调性较差,磷化膜质量时好时坏并需要定期换槽,特别是槽液沉渣过多(因温度高槽液变化快,沉渣多),工件易挂灰,膜层一次附着力较差(一次磷化膜经手擦有时掉色)。

(2)工艺不完善。原工艺为脱脂(高温)_2道水洗一除锈一水洗一表调一磷化(高温>90。)一水洗一防锈一浸机油(加热)。主要存在问题有:①脱脂不*。因本体油污重,且孔眼多,脱脂有困难,况且只有1道脱脂工序,更难*除尽油污,影响磷化效果。②除锈后缺少中和工序。本体孔内易存残酸,特别是工件装载多(50件/槽)时,清洗更困难,难免产生串槽现象,磷化液被污染的可能性增大,这也许是槽液不稳定的原因之一。③ 表调效果不。一是因为表调槽管理不到位(槽液调整不及时,活性不足,表调效果变差);二是表调不充分,因表调液工作时呈静态,对流性较差,会造成一槽本体的表调效果有差异。

(3)挂具设计不合理。挂具的横梁 10 mm供悬挂本体用,但由于横梁过粗,结果造成横梁与孔问隙很小(间隙2 mm),磷化o~:fL内析氢严重且不易外逸,还由于磷化时挂具抖动少,必然影响孔内磷化效果,这是孔内易返锈的原因。

(4)后处理质量低。磷化后的防锈浸热机油防锈效果差。因机油脱水性差(尚未沸腾),同时基础油中没有防锈剂,本身防锈性很差,更易造成孔内返锈。

3 德国FESTO电磁阀工艺改进方法

(1)德国FESTO电磁阀选前处理剂:① 选用05-01.1钢材常温脱脂剂。本剂分为粉剂和溶剂2种,2种搭配使用。粉剂由多种碱性物质复配,以除皂化油为主,使用浓度3% ~5% ;溶剂由多种表面活性剂和有机溶剂组成,以除非皂化油为主,使用浓度5% 。可以根据工件表面油污种类和程度任意调整它们的用量,利用它们的组合效应,达到*除油效果。所以此类脱脂剂于传统的单组分脱脂剂,可调性好,是脱脂剂的发展方向。②选用05_()2.7中温锌.锰.钙系黑色磷化剂。其特点是:磷化液稳定性高,可调性好(无需换槽),定期加料可保持工作液*状态,且沉渣明显减少(降低了磷化温度);磷化膜细腻均匀(Ca“ 的改性作用所致),黑色深,结合力牢,防锈性。本剂单组分,使用方便,调整容易。

(2)德国FESTO电磁阀改进工艺:

① 增加一道常温预脱脂工序,明显增强脱脂效果。适量增加溶剂用量,发挥深剂的常温脱脂性。再经中温脱脂,重油污能*除尽。中温脱脂适量增加粉剂用量,利用粉剂的中温脱脂性,相应减少溶剂用量,恰到好处。被脱下的油污漂浮液面,除溢流外,辅以手工捞去。

②强化表调效果。考虑原工艺未设中和工序(受场地限制无法增加),依靠表调工序兼备中和功能。为此要提高表调液pH9~l0(加入碳酸钠5~l0 g/L),但不影响表调效果。同时增加压缩空气搅拌,增强了表调液的流动性,激化了胶体钛粒子的活性,改善了表调效果,对提高磷化质量有利

③采用二次磷化法。因为一次磷化的一次附着力较差,二次磷化的二次附着力良好。④提高防锈油的防锈性能。选择05-04.1常温脱水防锈油,脱水能力强(自动脱去工件表面的水分),防锈能力好(可保持出口产品防锈期>6个月),油膜薄,光泽好(无油腻,不粘手)。⑤ 改制挂具。原横梁直径过大,减 7 mm,增大了梁与内孔的间隙(4 mm),在磷化过程中增加抖动工件的次数,改善内孔的磷化效果。改进后的工艺流程:常温预脱脂(10 min)一中温脱脂(70~80℃ ,5~10 min)一水洗一除锈(1:l盐酸,l~5 min)一水洗一表调(05-01.9表调剂2~3 g/L+Na2CO3 5~l0 g/L,pH 9~l0,3~5 min,压缩空气搅拌)一磷化(70~80℃ 5 min)一退膜(盐酸溶液1~2 min)一水洗一表调一二次磷化(10 min)一水洗一防锈处理一浸脱水防锈油(3~5 min,抖动工件)一沥干一无水压缩空气吹干一后续加工(清洁内孔)。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
拨打电话
在线留言