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指挥器型自力式减压阀优化改进方案
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- 【资料简介】
指挥器型自力式减压阀优化改进方案
自力式减压阀是常用的压力调节设备之一,其可以根据下游压力控制阀门启闭来维持阀后压力,不需要外部动力。指挥器型自力式减压阀是一种带有先导执行器的减压阀,它更能精准地控制下游压力,能适用于高压差的场合。然而在运行过程中,这类减压阀的缺陷也层出不穷,其中发生最为频繁的是调节性能下降的问题。
本文以氮气供应系统的氮气减压阀为例,通过对指挥器型自力式减压阀结构、原理的剖析,结合现场故障模式,分析了导致该阀调节性能下降的种种原因,并针对性地提出阀门的改进措施,完成了阀门结构的技术改进,消除了阀门的疑难缺陷。
自力式带指挥器压力减压阀的压力设定在指挥器上实现,因而方便、快捷、省时省力可运行状态下连续设定;控制精度高,可比一般ZZY型直接操作自力式压力调节阀高一倍,适合于控制精度要求高的场合;检测、执行元件由耐高温材料制作。
关键词:自力式减压阀;指挥器;原因;调节性能
1 指挥器型自力式减压阀优化改进方案概述
在运行过程中,其氮气供应系统中的指挥器型自力式减压曾连续出现调节性能下降的缺陷,主要表现为阀后压力不能稳定,更重要的是卸压箱氮气压力的不稳定,将对设备安全运行造成影响,从而影响核安全。
由阀体、阀座、阀芯部件等零部件组成,是一种无需外加能源而直接依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品,自力式减压阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动力小等特点,广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。可用于非腐蚀性(.高温度350摄氏度)液体、气体和蒸汽等介质的压力装置。广泛应用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。
自力式减压阀产品特点
自力式压力调节阀无需外加能源,能在无电无气的场所工作,既方便又节约了能源。
压力分段范围细且互相交叉,调节度高。
压力设定值在运行期间可连续设定。
对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比可为10:1~10:8。
橡胶膜片式检测,执行机构测度高、动作灵敏。
采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制。
2 指挥器型自力式减压阀优化改进方案阀门结构原理分析
指挥器型自力式减压阀的结构原理:指挥器型自力式减压阀的工作原理是:在系统未运行时,主阀阀芯处于关闭状态,先导阀阀芯处于开启状态。当介质从阀前流至主阀阀体时,上游压力P1经减压器进入指挥器B室作为驱动能源使用,通过开启的先导阀阀芯后到达主执行器下室C,推动主执行器膜片,从而带动主阀阀芯开启;随着下游压力的上升,受控的下游压力P2经引压管传送至指挥器检测室A,并在此转换成定压力。当下游压力达到设定值时,先导阀阀芯关闭,此时维持阀门开启的驱动能源切断,随后主执行器下室C的压力通过节流阀释放,最终在弹簧作用下使主阀关闭(指挥器型自力式减压阀的工作原理如图1所示)。
由其工作原理可见,主阀的启闭取决于主执行器中C室的压力,而C室的压力是来自于阀前介质压力P1,那么指挥器在其中的作用就是通过先导阀的开合来打开和切断进入C室的动力源,因此指挥器是主阀的先导控制部件;然而指挥器先导阀阀芯自身的启闭又是通过阀后压力的升降来实现的,指挥器可以看作是一个单独的自力式减压阀,阀后压力反馈至其执行器检测室A后,与弹簧形成一对平衡力,因此整个阀门的定值是通过调整指挥器的弹簧力来设定的。
指挥器型自力式减压阀优化改进方案技术参数
公称通径DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 额定流量系数Kv 7 11 20 30 48 75 120 190 300 480 760 1100 1750 噪音衡量系数Z值 0.6 0.6 0.6 0.55 0.55 0.5 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.2 0.2 允许压差
(Mpa)PN16 1.6 1.5 1.2 1,0 PN40 2.0 阀盖形式 标准型-17~+300℃、高温型+300℃~+450℃ 压盖型式 螺栓压紧式 密封填料 V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 阀芯形式 单座、套筒型阀芯 流量特性 线性 执行器参数
有效面积(cm ) 32※ 80 250 630 压力设定范围(MPa) 0.8~1.6 0.1~0.6 0.015~0.15 0.005~0.035 0.3~1.2 0.05~0.3 0.01~0.07 保证压力阀正常工作的
.小压差△Pmin(MPa)≥0.05 ≥0.04 ≥0.01 ≥0.005 允许上下膜室之间.大压差(MPa) 2.0 1.25 0.4 0.15 材料 膜盖:钢板镀锌; 膜片:EPDM或FKM夹纤维 控制管线、接头 铜管或钢管10×1; 卡套式接头:R1/4" 注:※该有效面积所对应的压力设定范围不适用于DN150-250。
指挥器型自力式减压阀优化改进方案性能指标
设定值偏差 ±8% 允许泄露量
(在规定实验条件下)硬密封 4×0.01%阀额定容量 软密封 DN15~50 DN65~125 DN150~250 10气泡/min 20气泡/min 40气泡/min 指挥器型自力式减压阀优化改进方案工作温度
公称通径 15~125mm 150~250mm 密封型式 硬密封 ≤150℃ ≤140℃ 冷却罐≤200℃ 冷却罐和加长件≤200℃ 冷却罐和散热片≤350℃ ※ 冷却罐和加长件≤300℃ ※ 软密封 ≤150℃ 注:※表示该阀允许工作温度,仅当介质为蒸汽时有效,且耐温至350℃需选用PN40的阀体。
指挥器型自力式减压阀优化改进方案零件材料
材料代号 C(WCB) P(304) R(316) 主要
零件阀体 WCB(ZG230-450) ZG1Cr18Ni9Ti(304) ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) 阀芯、阀座 1Cr18Ni9Ti(304) 1Cr18Ni9Ti(304) 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) 阀杆 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 膜片 丁睛橡胶、乙丙橡胶、氯丁胶、耐油橡胶 膜盖 A3、A4钢涂四氟乙烯 填料 聚四氟乙烯、柔性石墨 弹簧 60Si2Mn 导向套 HPb59-1 指挥器型自力式减压阀优化改进方案主要外形尺寸
公称通径(DN) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 法兰接管尺寸(B) 383 512 603 862 1023 1380 1800 2000 2200 法兰端间距(L) 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 压力调节范围(KPa) 15-140 H 475 520 540 710 780 840 880 915 940 1000 A 280 308 200-500 H 455 500 520 690 760 800 870 880 900 950 A 230 120-300 H 450 490 510 680 750 790 860 870 890 940 A 176 194 280 480-1000 H 445 480 670 740 780 850 860 880 930 A 176 194 280 600-1500 H 445 570 600 820 890 950 1000 1100 1200 A 85 96 1000-2500 H 445 570 600 820 980 950 1000 1100 1200 A 85 96 大约重量(Kg) 26 37 42 72 90 114 130 144 180 200 250 导压管接口螺纹 M16X1.5 3 指挥器型自力式减压阀优化改进方案原因分析
3.1 主阀密封面泄漏
首先考虑的就是阀门密封面是否损坏,减压阀密封面的损坏必将造成阀后压力在达到设定值后,不能密封,从而使阀后压力的继续上升。那么对于指挥器型自力式减压阀也一样,由于氮气减压阀的用户为封闭的卸压箱,主阀密封面的泄漏必将造成卸压箱压力的上升,直至达到报警值。由于缺陷发生时,方家山机组正处于首循环运行期间,新机组的系统清洁度较低,如系统中的杂质粘附在密封面上时,则极易引起密封面损伤,从而造成内漏。
3.2 指挥器先导阀密封面泄漏
指挥器先导阀的密封形式为软密封,阀芯的密封件为橡胶O型圈,其密封面为锥面密封。由于软密封材质补偿量大,回弹率高,故软密封形式的特点是密封性能好,密封比压不用太高,通常不易泄漏。但如O型圈有老化、裂纹等缺陷或材质问题,导致先导阀不能密封,那么就会通过上述两种情况使减压阀阀后压力上升。因此,指挥器先导阀密封面的泄漏也可能是导致阀门压力上升的原因。
3.3 指挥器膜片泄漏
指挥器的膜片泄漏只要考虑上膜片室即可,下室无压力。指挥器执行器膜片泄漏的可能原因有膜片破损、膜片边缘泄漏或阀杆上部O型圈泄漏。如指挥器执行器膜片的泄漏较大或膜片破损,则将导致膜片室压力过低,甚至不能产生压力,那么指挥器阀芯就会在弹簧力作用下保持打开状态,这样阀后压力就会持续上升,但同时阀后介质通过破损的膜片泄漏。由于主阀芯通径大于阀后引压管通径,进气速率大于泄漏速率,阀后压力总体趋势还是偏向上升;如指挥器执行器的膜片室微量泄漏,由于其与阀后管道相通,膜片室压力不会显著下降,但阀后压力会随着阀后介质的微量泄漏而缓慢下降,降至设定值以下时,指挥器先导阀打开,从而主阀打开补压,达到设定值时都关闭,上述现象将会周而复始地出现,长时间内应呈现出压力的上下波动,而不是压力的持续缓慢上升。
4 指挥器型自力式减压阀优化改进方案原因排查与改进措施
4.1 根本原因排查
首先检查膜片泄漏,现场采用检漏液检查。经检查指挥器膜片无泄漏,排除了个原因,将原因进一步定位在了主阀和先导阀的密封面上。维修人员通过关闭减压阀后的球阀,发现压力表压力迅速上升,证实了主阀或先导阀密封面存在泄漏。由于解体先导阀较解体主阀来说时间短,所受辐射风险小,因此维修组选择先检查先导阀。先导阀的检查只需拆除指挥器膜片螺栓,打开膜片室即可。经过解体发现,指挥器的先导阀密封圈已破损,O型圈一侧的外缘被切削掉一部分。随后维修组对阀芯、阀座尺寸进行了测量,发现阀芯上O型圈线径为1.9mm,而阀芯槽宽仅为1.24mm,线径大于槽宽,导致其不能进入槽内,安装后外圆尺寸过大,阀门反复开关后易导致O型圈外侧被阀座边缘切削。由于当时时间紧迫,现场改用线径稍小的O型圈临时替代,再次回装后先导阀暂时无内漏,阀门调节性能恢复正常。可见,引起该阀调节性能下降的直接原因为指挥器的先导阀密封面泄漏。
4.2 阀门结构改进
维修部门随即将先导阀结构的改进方案提交给设备厂家,设备厂家根据改进方案重新加工了指挥器先导阀的阀芯阀杆组件。在大修期间,维修部门利用大修的隔离窗口,更换了减压阀指挥器先导阀的阀芯阀杆组件,并调整了阀座锥度,反复开关试验后检查O型圈完好。待核岛氮气供应系统恢复后,阀门再次投运时,其密封性良好,调节性能正常,成功解决了氮气减压阀调节性能下降的疑难缺陷。
指挥器型自力式减压阀优化改进方案结束语
在运行期间,阀门的问题层出不穷,且故障的表现形式各异。挥器型自力式减压阀正由于其结构较为复杂,导致其故障发生的原因有很多种,如何抓住重点,找出故障发生的根本原因,是解决问题的关键。在机组氮气系统指挥器型自力式减压阀的故障处理中,维修人员从设备结构、工作原理以及故障表征出发,首先在纷繁复杂的故障原因中筛选出可能导致此类减压阀压力上升的主要因素,并通过现场排查和验证,找出了问题的根本原因,最终针对性地制定了改进措施,将设备缺陷消除。同时,指挥器型自力式减压阀调节性能下降的原因分析和改进,也展现了此类阀门问题的一个完整的分析和处理过程,可以为解决诸多类似的问题提供参考,具有一定的借鉴意义。
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