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120d/t的一体化酒店污水处理设备

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  • 公司名称山东普利斯环保科技有限公司
  • 品       牌其他品牌
  • 型       号PL-YT-100
  • 所  在  地潍坊市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2019/10/12 15:15:31
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公司生产的地埋式污水处理设备、医院污水处理设备、卫生院污水处理设备、二氧化氯发生器、一体化污水处理设备、中水回用设备、生活污水处理设备等环卫设施已在全国各个城市广泛应用。主要针对客户:医院、企业、学校、卫生院、小区、农村环境整治等排污单位,只要会有污水的地方,就需要污水处理设备。
山东普利斯环保科技有限公司本着“市场是海、质量是船、品牌是帆”经营理念和企业宗旨,服务于社会,回报于社会,尽心尽力做好环保事业,为中国环保事业贡献自己的一份力量。

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120d/t的一体化酒店污水处理设备
随着国家环保政策趋严,全国大部分地区都在进行一级A的提标改造,本文综述了近五年内国内主要城市污水处理厂的常见的一级A提标改造措施,得出目前一级A提标主要问题在于TN、TP、SS的达标问题,针对上述问题主要通过工艺优化以及增加深度处理设备设施得以解决,确保出水稳定达标。
120d/t的一体化酒店污水处理设备 产品信息

120d/t的一体化酒店污水处理设备

随着国家环保政策趋严,全国大部分地区都在进行一级A的提标改造,本文综述了近五年内国内主要城市污水处理厂的常见的一级A提标改造措施,得出目前一级A提标主要问题在于TN、TP、SS的达标问题,针对上述问题主要通过工艺优化以及增加深度处理设备设施得以解决,确保出水稳定达标。

为了缓解水环境不断恶化的压力,尤其是水体富营养化的污染。《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中4.1.2.2规定城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时执行一级A的标准,在一定程度上意味着一级A标准在全国范围内的推行。而水十条颁布以后,全国大部分城市和地区都开展了提标工作。国内城市污水处理厂主要处理工艺包括AAO及其改良工艺、SBR及其改良工艺和氧化沟及其改良工艺三大类。目前,一级A提标过程中遇到TN去除较困难或TN去除运行成本高,出水的SS、TP较高不能稳定达标是常见的问题。

本文针对城市污水处理厂一级A提标改造进行文献调研,发现提标改造措施主要包括了以下几点:

(1)针对原有工艺进行参数优化以提高出水水质(2)针对原有工艺进行设备设施改造(3)将原有工艺与生物膜处理工艺结合,比如投加填料或利用MBR反应器,提高出水水质。(4)在原有工艺之后新增深度处理工艺主要包括化学除磷,多种滤池过滤等工艺构筑物。

由于各地区污水厂地理位置,进水水质等均不相同,因此选择适合的提标改造方法是重要的。本文综述近五年全国各地一级A提标改造的常见工艺和措施,为同行提供参考。

1常见城市污水处理厂提标改造措施

1.1原有工艺基础上进行改造

1.1.1工艺优化

目前较多污水厂由于设计时已经达到一级B出水标准或者设计的参数与实际进水情况差别较大,可以通过在原有工艺基础上进行参数优化即可以达到一级A出水标准。

张雨针对西安市某污水厂一期工程出水不达标问题通过优化缺氧段停留时间,提高污泥脱水车间的处理能力以减少污泥水对污水系统的影响等措施,使其出水各指标稳定达到一级A标准;鲁海峰通过分段进水优化碳源的合理配制,减少初沉池HRT来降低有机物过多消耗的措施,并通过优化生物池的DO、回流比R、SRT等参数,强化系统脱氮除磷效果,出水水质达到了一级A标准;傅晓磊在惠南污水处理厂提标改造过程中通过增大混合液回流比、延长缺氧池HRT等运行参数的优化,同时在缺氧池内部投加碳源,强化生物脱氮,在生物处理系统中就达到了一级A标准。

1.1.2工艺改造

通过工艺优化不能达到出水标准,需要进行部分工艺改造提高生物活性,主要包括生物池体功能区重建,在好氧池后面增加MBR池等措施。

高原在上海市某1万m3污水处理厂通过将CAST池改造为调节池,增加了AAO-MBR生物反应池,并进行了部分设备更换,其中MBR系统采用平板膜组件,曝气设备采用变频空气悬浮风机、管式微孔曝气器等性能较优的设备,工程投入运行后出水达标排放;吴媛媛在神定河污水处理厂通过将原废弃的二沉池改建为MBR池,不增加占地,通过CAS-MBR复合工艺改造,出水水质从一级B稳定提高至一级A标准;陈谷在青浦污水处理厂一二期提标改造过程中由于现场用地紧张,采用了MBR工艺,该工艺用膜组件替换了传统二沉池和深度处理部分,较大节约了用地,终达到了预期目标并节约了土地资源;熊建英介绍了盐城城东污水处理厂的提标改造情况,原设计采用AAO工艺,随着出水标准的提高,将3座AAO生物反应池改造为MBBR池,实现充分的硝化,实现了终出水达标排放。

1.1.3投加填料

当前,较多城市污水处理厂的提标改造是通过往系统内投加填料来增大活性污泥浓度,提高生物量来提高出水水质,此种措施见效快,改造方便,且多应用于场地有限的部分污水厂。

孙颖在宜兴市某污水厂进行提标改造时,采用水解-A/O-絮凝沉淀工艺处理含有工业废水的城市污水,并在生化池内投加悬浮填料,并优化了水解池、生化池、二沉池、折板絮凝池等运行参数,终使出水达到一级A排放标准;陈杰云研究了多级A/O+好氧生物膜组合工艺处理城市污水,充分利用分段进水对碳源的有效利用及好氧生物膜增加污泥浓度并强化同步硝化反硝化脱氮,终出水可以达到一级A标准;李宇研究了以聚丙烯悬浮填料为载体的SBBR系统,研究结果表明温度为25℃、C/N比为4.7~13.7、C/P高于42,DO在3.5mg/L时,系统出水各指标满足一级A排放标准。吴迪介绍了在不新增占地的情况下,在山西某污水厂将原来的AAO工艺的厌氧区分割为缺氧区和好氧区,同时在好氧区投加SPE-2型悬浮填料,改造后污水厂经历了冬季低温、进水水质剧烈波动等阶段,单出水水质能够稳定达到一级A标准,部分指标达到了地表水准IV类水平。
1.2主流工艺新增深度处理设施

1.2.1 AAO及改良工艺

目前,大部分城市污水处理厂是运用AAO作为主流处理工艺,通过AAO工艺与其他工艺进行结合,可以提高污染物的去除效率,提高出水水质。

钱志军介绍了AAO-Actiflo工艺在崇福污水厂提标工程中的应用,通过在优化工艺参数,提高生物处理能力,深度处理采用了Actiflo高效沉淀池和转盘滤布滤池相结合的工艺,确保污水的达标排放;何嘉辉介绍了广州市花都区污水处理厂提标改造工程,通过对已建AAO生物反应池进行改造,增加缺氧填料,新增深度处理工艺采用反硝化深床滤池工艺,确保了出水SS、TN和TP等指标稳定达标排放;叶均磊介绍了宁德某污水处理厂将接触氧化池改造为多点回流的AAO工艺,后续工艺采用高密度澄清池与纤维滤布滤池,进一步去除污水中的SS、TP,出水满足一级A标准要求;张志峰介绍了苏州相城某污水处理厂采用旋流沉砂池+AAO+混合絮凝+转盘过滤+紫外消毒工艺对一期工程2万m3/d的污水进行处理,通过AAO与深度处理工艺的组合,终出水水质由一级B提高为一级A。

1.2.2 SBR及改良工艺

SBR工艺优点是易管理,较难发生污泥膨胀、出水效果好,在污水处理厂当中也占有一些之地,在提标改造过程中,SBR工艺主要通过优化参数并增加后续处理工艺进行优化。

张赟研究了SBR工艺对宝鸡十里铺污水厂的提标效果,主要通过调整SBR池运行工况,增加鼓风机台数、回流泵,新建深度处理工艺采用混凝-沉淀-过滤并投加化学药剂和碳源,通过上述措施有效保证了出水的达标排放;张毅研究了SBR工艺处理邵伯污水站低浓度生活污水的*工况,得出在进水搅拌30min,曝气2h,停曝搅拌60min,沉淀60min,滗水及闲置时间2h时,系统出水COD和氨氮能到到一级A标准,TP和SS通过新建高密度沉淀池+竖片滤布滤池进行处理,终实现了一级A达标排放;邓伟斌以广东南部某污水处理厂为例,对该厂CAST工艺提标工艺进行了介绍,通过优化现有运行参数,设置单独的厌氧区、缺氧区,新增滤布滤池深度处理设施,实践结果表明,出水水质显著高于一级A标准,优于广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的一级标准。

1.2.3氧化沟及改良工艺

氧化沟工艺及其改良工艺也是较常见的污水处理工艺,具有净化程度高,耐冲击,运行稳定可靠,操作简单等优点,进过简单的改造后,氧化沟工艺可以较容易达到一级A出水标准。

钱静介绍了合肥市王小郢污水处理厂的提标改造工程设计及调试运行情况,该工程是采用转刷曝气氧化沟工艺,通过将氧化沟重新划分缺氧区和好氧区的具体区域,并在好氧池末端设置了反硝化区,氧化沟出水又流经新建的反硝化滤池和臭氧氧化工艺段,终实现了出水达标一级A标准;苏俊新介绍了福建省某沿海县城污水处理厂的提标改造情况,该厂采用改良DE型氧化沟工艺,目前COD、BOD5、NH3-N等部分指标不能稳定达到一级A排放标准,而且雨季时进水浓度偏低,经常出现碳源不足现象,根据上述问题,该污水厂通过在二沉池末端新建混凝沉淀+精密过滤工艺的深度处理措施,使其终出水达标排放;毛小伟针对靖江市污水处理厂TN和SS个别时段超标等问题,提出通过在Orbal氧化沟内增加反硝化回流泵和推流搅拌器,氧化沟出水后新增反硝化滤池等措施,实现了尾水经消毒终达标排放。

1.2.4新型工艺

除了上述常见的工艺外,一些新型工艺也在一级A提标改造过程中发挥了重要作用,张显忠针对上海市吴淞污水处理厂进出水水质特点,通过各种工艺比选,终提标工艺选用了食物链反应器FCR技术,该工艺是由一系列串联布置的生化反应器组成,利用植物根系和工程化生物填料上面的微生物进行降解水中的污染物质,终出水达到了一级A排放标准;曾如婷利用活性滤料处理城市污水二沉池出水,结果显示滤速为4.6m/h、水力停留时间为40~60min、无水乙酸钠投加量为30mg/L时,能保证污水处理厂出水从一级B标准达到一级A标准要求;杨卓介绍了连云港市大浦污水处理厂提标改造建设情况,改造工艺为百乐可工艺+磁混凝澄清工艺,其中磁混凝澄清池集混凝、沉淀、过滤功能于一池,该池型沉淀效率高,因而多用于老厂改造挖潜或用地面积较为紧张的水厂及严寒地区的水厂,适合于室内建设。

2结语

为提高出水水质和改善我国水污染现状,需对我国现有的污水处理设施进行提标和改造,目前国内提标改造重点在于脱氮和除磷以及去除SS,各城市污水处理厂除了通过对原工艺的优化,增加深度处理工艺外,还需注意污水的源头控制,提高污水的纳管率,在提标改造措施的选择上既要充分利用原有工艺,又要优先选用投资少,效果佳,适合当地具体情况的方法,同时还需要重视污泥的无害化资源化以及再生水的回用问题,实现真正的绿色可持续发展。
纺织印染行业是我国工业的重要组成部分,废水量大,约占工业废水排放量的35%。印染废水水量大、有机污染物含量高、碱度和pH值变化大、水质变化大;可生化性能差,废水BOD5/COD值一般在20%左右;色度高,有时可达4000倍以上;印染行业中,PVA浆料和新型助剂的使用,使难生化降解的有机物在废水中的含量大大增加。

1 膜工艺介绍

膜法的废水再利用主要包括“超滤膜+反渗透膜”的工艺流程,超滤(UF)是以压力为驱动的膜分离过程,它能够将颗粒物质从流体及溶解组份中分离出来。超滤膜的典型孔径在0.01~0.1μm之间,对于细菌和大多数病菌、胶体、淤泥等具有*的去除率。反渗透(RO)预处理是将污染的问题转移到超滤上,由UF或MBR来解决,采用UF或MBR作为预处理后,只是减轻了污染,RO部分仍须考虑很多因素,例如膜元件的选择、排列和运行的经济性。由于各膜组件精度的不同,为使设备能*、稳定运行,对源水水质的要求也较为严格。超滤截留分子量在10000~50000道尔顿之间,大过滤精度为0.1-0.2μm;纳滤膜组件截留分子量在200~2000道尔顿时之间;反渗透截留分子量约50道尔顿左右。

2 膜工艺在印染废水处理中的应用

针对印染废水属于典型的工业有机废水这一特性和可生化性较差并含有难以降解的水溶性有机污染物、SS、胶体状物质等特点,采用了“双膜法”处理工艺,不仅可以回收水资源,实现废水循环回用,而且还可以进一步削减排污总量。

某印染公司的印染废水中水回用工程由2个系统组成:一是新建了2万 m3/d的物化、生化处理系统,使印染废水COD浓度降到100~200 mg/L;二是配套建成了8000m3/d废水深度处理的膜处理系统,利用“双膜法”技术再对印染废水进行深度处理之后,全部回用于生产中,本工程采用的膜性能参数详见表1。该工程处理污水量2万 m3/d,其中回用8000 m3/d,占地面积2万m2,建筑面积3000m2。
实际经过二级生化处理后的废水如果直接进行反渗透,由于水中含有一定量的有机物和杂质,极易使膜污染,从而堵塞膜孔。因此,废水先经过超滤预处理再经过保安过滤可有效减小膜污染的发生。处理前后的水质状况详见表2和表3。
本工程采用的工艺流程,见图1。

图2为MBR膜产水通量与操作压力之间的关系图,可以看出,MBR膜的产水通量随着膜负压的升高呈较为平缓的下降。随着压力增加,膜污染加剧,通量不再随压力增加而线性增加,而是逐渐趋向平缓。这可能是由于压力越大,污染层被压密,导致膜污染阻力增加而引起的。

MBR是采用鼓风曝气作为膜丝气洗设备,其鼓风曝气使膜丝产生剧烈的抖动,进而大大减缓了膜面污染;由于透水孔径一定而使得产水质较稳定;设备能接受较高负荷的悬浮物浓度,大为1万 mg/L,这样在保证了产水水质的同时可适当节省沉淀空间或省掉沉淀池。

与传统的生物处理方法和超滤技术相比,MBR具有生化效率高、抗负荷冲击能力强、出水水质稳定、占地面积小、排泥周期长、易实现自动控制等优点,是目前有前途的废水处理新技术之一。由图3可以看出,RO膜的产水率随着运行时间的增加呈较为平缓的下降。

膜回收系统设备随温度的变化其性能也会有较大变化,进水水温会造成膜组件扩散速率的变化,首先是产水量随温度降低而减少;其次是产水水质随温度降低而提高;再次是运行压力随温度降低而提高。根据膜性能设计参数则*使用25℃的运行温度为*温度。
图4为RO脱盐率随时间之间的关系图,可以看出,RO膜的脱盐率很高,基本在99.96%以上。原水中溶解性杂质透过膜的百分率,计算公式为:
SP=*×(Cp/Cfm)

式中:SP———透盐率,%;

Cp———透过液盐浓度;

Cfm——料液的平均盐浓度。

水通量和透盐率的基本关系式是反渗透的基本原理。可以看出,透盐率随操作压力增加而降低,其原因是水通量随压力增加,但盐的透过速率在压力变化情况下保持不变。

由图5可以看出,RO膜的运行压力比较稳定,膜前后压差较低只有0.3 MPa左右。

反渗透膜分离技术通过对废水中污染物的分离、浓缩、回收,而达到废水处理的目的。其具有不产生二次污染、能耗低、可循环使用等特点。系统在使用一段时间后,膜元件的表面会形成一些硅垢、钙垢、镁垢、金属氧化物、有机物等杂质组成的垢层,一般表现在系统的运行参数变化,如:产水量下降、运行压力升高、产水水质变差、膜段之间的压力差增大(以上数据均为标准化以后的数据),一般当以上参数增加或降低10~15%时需进行化学清洗,通过化学药液的浸泡、反应、冲刷等物理、化学作用,来达到松动垢层后将其冲刷至膜体外,从而恢复膜元件的运行性能。

废水采用反渗透膜设备处理后,含盐量、电导率大大降低,达到或超过印染工业用水标准,可满足中高档产品的生产需要。实际生产时,可将反渗透处理后的回用水与一般生产用水以一定比例混合使用,以改善正常生产用水的水质,并降低用水成本。

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