某5000t/d水泥熟料生产线烟气脱硝配置一套SNCR脱硝装置,项目投运后,NOx一直不能稳定达标排放,无法满足环保验收,需求根据实际情况对现在脱硝装置进行改造。
通过现场调研,该SNCR脱下装置主要存在7类问题:1NOx不能稳定达标排放,不能满足环保验收;2还原剂有效利用率偏低,低于正常值10%~20%;3脱硝设备运行时,系统煤耗明显增加;4设备运行不稳定,喷射系统时常堵塞;5现场工作环境恶劣,氨味重;6脱硝设备运行时,偶尔会出现NOx浓度不降反增现象。
原脱硝工艺系统设计缺陷。如喷射系统自动调节程度低,不能及时调节各喷枪中还原剂流量,导致NOx不能稳定达标排放。喷枪均布置不合理,无温度反馈,不能及时判断喷氨点的温度情况,致使还原剂有效利用率偏低。还原剂浓度选取太低以及喷枪安装法兰漏风严重,使窑系统煤耗明显增加。氨储罐及氨储罐呼吸阀都安装在室内,不利于缓释气体的扩散。
改造措施:增加2只喷枪,重新布置喷枪位置,将7只喷枪分成两组,将原单一平面布置改造成双层锯齿状分布,同时增加一对还原剂流量调节阀;适当提高还原剂浓度,同时在喷枪接头使用密封垫片,减小漏风量;将原氨储罐换呼吸阀布置到室外,降低室内氨浓度;增设两组测温装置,实现喷氨与温度的连锁控制。
我结合不同地域,不同行业的环保政策标准要求,成功研发出SCR蜂窝式中温,低温脱硝催化剂系列产品,SNCR+SCR一体化脱硝设备,及针对小型、低量烟气脱硝提标自主研发的JL20-1/2/3系列一体化智能脱硝设备,具有安装简单,操作方便,自动化运行,运营成本低,脱硝等特点,可达95%脱硝效率。用于火力发电、钢铁焦化、陶瓷玻璃、水泥化工等行业及燃煤、燃气、燃油、生物质等工业锅炉及镀锌生产线,彩钢喷涂线的脱硝提标工程升级改造。
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